武鋼集團鄂鋼公司條材總廠高線工序附加成本大幅度下降,5月~7月份連續3個月能耗、鋼耗穩居全國同行業先進水平。
今年初以來,鄂鋼條材總廠高線區扎實推進“班成本、班工資”考核制度,從上至下全方位降低各項消耗,重點抓好煤氣消耗和鋼耗。據介紹,能源消耗約占軋鋼工序成本的80%,其中煤氣消耗約占1/3。降低工序成本,抓好煤氣消耗是關鍵。
1月~2月份,高線區煤氣消耗高于預算,該廠技術科人員與加熱爐職工每班統計和分析當班煤氣消耗情況,不斷摸索、調整煤氣的配比和用氣結構,提出最佳的經濟燃燒方案及相應的節能工藝和操作制度。在不影響鋼坯加熱的前提下,他們降低單價最高的焦爐煤氣使用量,焦爐煤氣日用量比去年平均降低約0.5萬立方米,日節約成本3500元。同時,該作業區利用外部有利條件,提高熱裝比和熱裝溫度,每天煤氣總用量與去年平均相比,下降了約0.5萬立方米。這兩項節能措施的實施,每月節約能耗約3元/噸。
該區還加強設備的維護保養,每班嚴格落實各項工藝紀律制度,精細操作,動態抽查鋼坯的重量,關注鋼坯的質量,減少切頭、切尾,防止中廢、成品廢產生。5月~6月份,廢品比月平均值下降一半;鋼耗每月比預算節約0.5千克/噸,噸鋼節約1.2元,每月平均節約成本5萬元。
通過采取針對性措施,高線附加成本逐月下降,與去年相比下降20.42元/噸。今年前7個月,與月預算相比,高線工序附加成本累計節約了109萬元。