長鋼公司動力廠制氧車間通過嚴控氣體相關參數、關注該危險源點變化等措施,不僅避免了碳氫化合物含量超標,同時也確保了各種氣、液體壓力和品質,使瓶裝氧氣純度達到99.2%,煉鋼用氧壓力不小于15兆帕,氮氣、氬氣純度分別達到99.99%、99.995%以上,受到用戶好評。
氧氣生產過程中,空分塔或液氧儲槽內所含碳氫化合物超標,影響氣液體質量,高度聚集時甚至發生爆炸。因此,制氧車間嚴格精細化操作。30000立方米制氧機組處于帶氬運行狀態,工況稍有偏差就會給整個系統帶來波動,甚至導致供氧中斷。為此,各班人員精細化操作,嚴格按照修訂的規程進行操作,避免工況大起大落,使機組連續平穩運行。嚴格工藝考核,該車間專門出臺了《制氧工藝考核辦法》,對各系統工況調整和工藝參照值做了明確規定。由各班組長負責,對制氧機運行狀況對照標準進行調控,作業長每天通過計算機查看運行趨勢,發現工況偏差及時調整,并對工況控制穩定的班組予以獎勵。規范化驗流程,氧儲槽中碳氫化合物含量的化驗次數由每周一次提高到兩次,液氧吸附器由20天倒換一次改為15天,液態氧化驗由室外取液改為室內管道直接取液,確保化驗數據更具科學性、準確性。