日前,九江鋼鐵公司軋整合技術(shù)資源,成功在中厚板軋制線實現(xiàn)物料跟蹤系統(tǒng)全程信息化控制,經(jīng)過一段時間的運行,保證了數(shù)據(jù)傳輸過程的準確性和原始數(shù)據(jù)保留的持久性,大幅度降低員工勞動強度,從根本上消除人為失誤混鋼、混號對產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響。這是該廠不斷依靠科技創(chuàng)新、提高軋制線自動控制水平、簡化操作程序上獲得的又一項重大突破。
軋制線的物料跟蹤,通常采用人工跑號的方式,即編組人員根據(jù)產(chǎn)品計劃需求,按坯料的爐號、鋼號、成分等參數(shù)進行組坯、分類編制記錄,然后分別傳遞到裝爐、軋制、精整、檢測、物流等相關(guān)崗位,以進行全程物料監(jiān)控。這個過程看似簡單,實則勞動量大,而且造成了大量的紙張浪費。由于涉及崗位和人員多,只要有一個崗位數(shù)據(jù)稍有差錯,就可能造成難以彌補的后果。
為徹底解決這個問題,軋鋼廠組織專業(yè)技術(shù)人員,會同自動化部相關(guān)人員進行技術(shù)攻關(guān)。于去年年初順利完成技術(shù)改造并投入試運行。實踐證明,實現(xiàn)物料跟蹤全程信息化,對大幅度降低員工勞動強度、降低產(chǎn)品制造成本發(fā)揮了良好的作用。據(jù)統(tǒng)計,每年光節(jié)約紙質(zhì)物料流動卡費用和優(yōu)化至少四個跑號工崗位,可降低產(chǎn)品制造成本18萬元以上。