面對嚴峻的行業形勢和不斷觸底的鋼材價格,柳州鋼鐵集團煉鐵廠深入實施低成本戰略,加大降低高爐燃料比攻關力度,力降生產成本。10月份,該廠噸鐵燃料比降至528.1千克,比上半年平均水平下降了34千克。其中,部分高爐噸鐵燃料比已降至510千克,達到全國先進水平。噸鐵燃料比緣何一再而降?日前,筆者走進該廠,尋找答案。
找準降本著力點 主動轉變生產思路
作為能源消耗約占整個煉鋼流程總能耗70%的煉鐵工序,生產能耗是關乎企業能否在激烈的市場競爭中站穩腳跟的重要條件。對此,煉鐵廠積極實施低成本戰略,主動創新尋求突破,開展多項降低燃料比的技術攻關。
高爐燃料比是指冶煉每噸鐵水所消耗的焦炭、焦丁、煤粉等燃料的重量。降低燃料比是推進節能減排、降低生產成本的主要途徑。因此,降低高爐燃料比對提高鋼鐵企業競爭力具有重要的現實意義,但也是降成本工作的難點所在。
據了解,上半年,由于市場形勢嚴峻,柳鋼燃料來源復雜、入爐原料品位偏低,欠佳的外部條件使燒結礦和焦炭的冶金性能得不到充分保證。同時,各高爐也沒有很好地解決生產穩定問題,致使高爐爐況波動頻繁。
受多方面的因素影響,煉鐵廠降成本工作推進緩慢。上半年,煉鐵廠噸鐵燃料比為560千克左右。“坦率地說,這在同行中處于比較落后的水平。”煉鐵廠技術科科長黃日清對此評價道,“其實,操作高爐就像開汽車,原燃料條件好比路面狀況,操作參數好比行駛速度。路面狀況好時,開到120千米/小時沒有問題;如果路面坑洼,還繼續以這個速度前進,就很容易出現問題。”
在認真分析總結上半年工作后,煉鐵廠主動轉變思路,制定了“以焦定產、定產降焦、降焦增產”的生產策略。在保證高爐生產穩定的前提下,該廠打破常規,根據原燃料情況,確定產量以及相應的高爐操作參數,開展降低燃料比攻關,實現降本增效。
嚴格執行既定策略 創新優化高爐操作
9月初以來,煉鐵廠全面部署和落實降低燃料比攻關設想。在保證爐況穩定、順行的前提下,通過有計劃地采取攻關措施,分步驟地將噸鐵燃料比從540千克降低至530千克,再降至520千克。就這樣,一場降低燃料比的攻關熱潮在煉鐵廠蓬勃展開。
生產科根據鐵前系統焦炭產量、燒結礦來料情況,以及轉爐廠鐵水消耗量,科學確定排產計劃。各高爐車間圍繞生產指導方針、策略,嚴格按照廠部要求,全力優化鐵口打泥穩定率、風溫合格率、煤粉成分合格率、設備點檢合格率指標和各項工藝參數,科學操作高爐,為煉鐵廠降低燃料比奠定了堅實基礎。
6號高爐車間是降低燃料比成效較顯著的車間。當天,筆者走進該車間,只見爐前鐵花飛濺,一派忙碌的景象,車間主任祝和利正目不轉睛地注視電腦屏幕上的參數,關注著高爐爐況動態。他告訴筆者,該車間主動求變的意識是降低燃料比工作取得較好成績的關鍵。該車間在嚴格按照廠部提出的生產策略進行操作的同時,干部職工主動創新工作方式,提出了近10項降低燃料比的有效措施。
礦批重量是高爐操作的一項重要參數,即高爐在冶煉過程中裝礦石料的重量,要求恰到好處。上半年,6號高爐礦批重量設定為36噸。該車間在9月份經過總結分析,結合高爐情況,將其調整到40多噸,最高達到48噸。礦批重量增加后,較好地抑制了爐內氣流,使其更充分地參與還原反應,使煤氣利用率提高了2個~3個百分點。僅此一項,就可直接降低噸鐵燃料比約10千克。
“主動求變、創新,讓煉鐵廠降燃料比工作由‘難點’變成了‘亮點’。”煉鐵廠廠長黃慶周說。據了解,該廠已經實現了第一階段的降低燃料比攻關目標,目前正繼續深入推進降低燃料比各項工作,以實現更大的進步。