用高質量贏得市場
“老范,把斷線鉗遞上來一下,然后把剛才抽出來的電纜用扎帶綁好。”
“好,我馬上去,你們在上面要注意安全。”11月7日,在軌梁廠950技改工程施工現場,筆者看到工程機電分公司電氣自動化工程處三班正在對8號臺架操作臺進行移位。由于設備全部利舊,幾乎所有電纜的標識都已脫落。在施工過程中,筆者發現負責拆除作業的職工將每根電纜重新掛上標記牌,并用扎帶沿著新的敷設路徑把電纜捆綁整齊,負責校對接線的職工根據每根電纜的用途,在芯線上一一做好標識,接線時也做到橫平豎直,力求達到使用方便、外形美觀的目的。
該班班長鄧明峰指著正在配線的操作臺對筆者說:“前幾天在移動操作臺時,發現其底部固定螺絲完全銹死,甲方人員計劃將底板切除,但這樣一來不但重新安裝時不能保證操作臺水平度,而且影響美觀。為了讓客戶的滿意度達到最高,我們班組的一名職工鉆進操作臺里,冒著煙氣和粉塵,用氣焊把螺絲割掉,保證了它的完整性,你看,是不是實現了完美安裝?”
軌梁廠相關人員也表示,工程機電分公司施工人員心思縝密,對質量的把控很到位:在拆除電纜橋架后,把所有的電纜都用石棉布包裹起來,起到了很好的保護作用;在配線時,對所有芯線都做了清晰的標識,使日后維護變得更加方便。
用好技術拓展市場
今年10月底,工程機電分公司首創的“撐梁換柱”施工法在軌梁廠950技改項目中再次得以成功運用,證明了該公司在高難度工程施工領域擁有獨特技術優勢。據了解,軌梁廠廠房距今已有40年歷史,且屋面采用混凝土結構,自重極大,在進行新舊托架負荷轉移時,稍有不慎就會使屋架坍塌,造成嚴重后果。
“之前有幾家單位在實地看過現場后都表示不敢‘接招’,因為他們沒有能力完成如此高難度的施工。” 工程機電分公司機械安裝工程處副主任黃勇介紹說,“其實,類似的工程我們一直在干,技術經驗很豐富,并形成了撐梁換柱、鋼結構廠房高跨區吊裝、大跨度鋼結構桁架吊裝等很多省部級工法,對我們能安全順利地完成這次施工任務提供了技術保障。”
施工前,工程機電分公司技術人員會同設計方、業主方進行了數十次的施工方案討論審核,確定了在原屋架支座頂板上制作4套頂升下壓裝置,并使用8個起重能力為50噸的液壓千斤頂作為載荷轉移媒介的施工方案。施工后,新屋架系統下繞度在3毫米以內,力學性能穩定,完全達到了設計要求。
不僅如此,今年初以來,該公司職工還大力研發新產品、努力學習新技術。前三季度,該公司完成了5項專利、1項省部級和1項企業級工法的申報,2項科研成果通過市級驗收鑒定,且自主研發的一種組裝內嵌式配電箱獲得國家專利,并在工程中推廣運用。因其實用性強、安裝方便、美觀大方等特點,贏得了客戶廣泛好評。
用低成本決勝市場
在工程機電分公司成套設備制造廠,職工們對如何降本增效頗有心得。從事電氣作業的人都知道,電氣柜的母排材料大多是銅,成本很高。傳統的設計思路是把各個設備的出線側小母排匯集到大母排上,然后再從本柜與其他柜子相連。在長期的生產過程中,龔玉峰發現在出線側沒有互感器的情況下,小母排不用匯集,直接與其他柜子連接也能滿足需要。“不算不知道,一算嚇一跳。”他通過計算,測算出在生產過程中只需要做這樣一個小變動,一臺這種類型的柜子大約可節省1000元,按每年生產400臺計算,一年就是40萬元。
在工程機電分公司,還有不少像龔玉峰一樣的降本“達人”,袁俊梅就是其中之一。低壓開關柜一直是該廠的主打產品,每年要生產1500余套,其底封板傳統的制作方式是用一塊大的板料經6道工序制成。一次偶然機會,她聽兄弟單位職工說,整塊板料的底封板在穿大電纜時很費勁,而且容易造成電纜劃傷。于是,她從便于施工這個出發點改進制作工藝,由整體式改為分體式,且全部采用邊角料制作,不但減少了2道工序,且制作時間也只有原來的1/6左右,每年可降低成本近100萬元。
市場是企業生存的基礎和保障,不僅靠“跑”出來,也靠“干”出來。當下,工程機電分公司貫徹全員市場化理念,把施工生產每個環節都融入市場,推動市場后續開發和滾動開發,努力構筑企業發展、職工增收、家庭幸福的遞進式格局。