為了降低成本,該廠配礦中心曾將3200m3高爐原料結構中的塞礦比例提高到了25%。但由此帶來的系統消化不良產生的連鎖反應,導致高爐一度風量低、產量低,提高了生產成本。
“我們對成本的測算僅僅局限在配礦和配煤成本上,對鐵水成本的最終影響缺乏系統分析,制約了成本的進一步降低。”該廠技術研究中心主任李傳輝如是說。
如何妥善處理好成本與順行的平衡關系,實現效益最大化?這一問題成為了該廠的新課題。
自6月份開始,在專家的協助下,該廠于6月底完成了3200m3高爐全成本配煤配礦模型的構建工作,實現了對生產成本的定量分析和系統評價。經過7月份的離線模擬,8月份開始在線指導,對現有資源和待開發資源進行性價比動態評價,判斷結構優化方向、確定降成本路線,尋找降成本潛力。
按照慣性思維和傳統做法,降低3200m3高爐原料結構中的塞礦比例,就可以解決高爐順行問題。而現在借助全成本配礦模型,該廠做到了在保持塞礦比例不變的前提下,通過優化組合,系統算賬,使結構更加趨于合理。
利用模型的自動尋優,在燒結原料結構中,該廠增加了經濟性較高的高硅礦,減少價格相對較高的國內精粉和智利精粉用量。與原結構相比,新結構兼顧成本和順行,實際噸鐵成本降低17.7元。
在配煤結構方面,該廠發揮模型功能作用,由配煤成本最低向焦炭成本最低轉變。自8月27日開始,該廠實施8號、9號焦爐焦炭降成本的技術路線,通過優化,焦炭成本降低了18.6元/噸,焦炭熱態強度指標實現了不降反升。3200m3高爐全成本配煤配礦模型經過8月份、9月份、10月份的運行,原燃料噸鐵實際成本比預算分別降低了48元、73.9元、96.8元,目前已具備了向其他高爐推廣的條件。