鋼鐵料消耗是影響煉鋼工序成本的一項最主要因素,也是衡量一家鋼鐵企業在生產組織管理水平、物料質量保障、工藝操作技術等方面的一個綜合數據。2014年1月~11月份,達鋼集團鋼軋廠深入開展“對標挖潛、降本增效”活動,鋼鐵料消耗呈現出穩步下降的良好勢頭,超過1050kg/t的國內行業平均水平。
改進工藝降低出鋼溫度
2014年1月以來,達鋼鋼軋廠把優化鋼鐵料指標作為挖潛降本的重中之重。針對影響鋼鐵料消耗的因素點多面廣、錯綜復雜的情況,該廠立足內部管理,對存在的制約“瓶頸”和工藝短板進行全面梳理、綜合分析后,采取了“整體策劃、分步實施、有序推進”的管理舉措,積極加以整改解決。
轉爐出鋼溫度高,金屬爐料損耗大。該廠從降低出鋼溫度入手,在原有保溫工程的基礎上,對合金、鋼包烘烤裝置、轉爐傾動系統、連鑄中包下滑板等工藝裝備,進一步實施了工藝改進和升級改造。該廠新增了鋼包全程加蓋工藝,實現了從鋼水出爐到連鑄拉澆全流程保溫優化。
同時,抓住鐵水成分、溫度長周期穩定的有利條件,該廠優化生產組織模式,狠抓單爐、單機的滿負荷、快節奏生產,縮短冶煉周期,降低出鋼溫度,提高金屬爐料收得率。通過攻關活動,出鋼溫度平均下降20℃,事故損鋼量同比下降12%以上。
創新降耗高效利用渣鋼
2014年初以來,在鋼鐵料消耗攻關活動中,達鋼鋼軋廠認識到,慣用的思路、原有的辦法,難以實現鋼鐵料消耗指標的突破。
為此,該廠不斷探索實踐增鋼降耗的新途徑。2014年,該廠堅持“利廢降耗、向渣中要效益”這一思路不動搖。一方面,該廠積極組織人力,抓好渣鋼、渣鐵、氧化物、除塵污泥、燒結返礦和粗顆粒的回收;另一方面,最大限度減少使用過程中的二次損耗,確保各類含鐵物資得到高效利用。針對散狀粉末氧化物在入爐過程中易散發的實際情況,該廠精心設計制作了氧化物成球工藝,就起到了很好的作用。
在創新渣鋼利用上,該廠探索出內外渣鋼合理搭配利用,內外有別,保證鋼種質量的操作控制模式。2014年11月份的數據顯示,噸鋼消化渣鋼達到41千克,拓展出了降低鋼鐵料消耗的新路子。
規范操作優化物料結構
良好的操作技能和優秀的物料結構,是降低鋼鐵料消耗的可靠保證。達鋼鋼軋廠十分重視操作人員的專業技術培訓,制訂了培訓計劃和實施方案;把專業學習、崗位練兵、上下工序走訪活動,以及事故案例、疑難問題、技術交流等座談會,形成鐵的制度,做常態化落實。
2014年1月~11月份,該廠在煉鋼工、熱修工等七大工種中進行了崗位練兵。326名主要崗位操作人員理論學習不低于22次,平均每月兩次;實操比賽每季度舉行一次,并排列名次。該廠還從每季度的煉鋼主操工、主搖工和軋鋼調整工中評出金牌操作手,每人每月給予2000元以內的獎勵,每季度考評一次。
該廠不斷改進完善冶煉操作方案,根據每包鐵水成分溫度的實際情況,及時調節生鐵塊比例;通過熱平衡和物料平衡的調節方式,優化了降溫金屬爐料的配比方案;通過強有力的措施,確保了煉鋼轉爐長周期保持吹煉過程平穩,減少金屬噴濺,減少人為責任生產事故,也促進了鋼鐵料消耗的降低。
2014年,達鋼鋼軋廠全面推進“精細化管理、精細化操作、精細化控制”的制度,對以鋼鐵料消耗為主的各項經濟技術指標,實行爐爐控制、班班核算、日日通報,有效確保了煉鋼工序鋼鐵料消耗超越行業平均水平,提升了企業競爭力。