河北鋼鐵集團邯鋼煉鐵部8號高爐加快“質量穩定”大討論活動成果轉化,加強課題攻關,成效明顯:10月份,該高爐噸鐵燃料比降至509.2公斤,創開爐以來最好水平,生產成本較9月份降低353萬元。
該高爐圍繞生產穩定順行和指標改善目標,確立了包括入爐原料結構穩定、爐內操作、爐前鐵次和煤槍管理等28項重點攻關課題。目前,22項攻關課題均取得實效,高爐日產穩定在7800噸以上,噸鐵焦比較9月份降低8.7公斤、煤比提高4.8公斤。
該高爐把穩定入爐原料結構作為核心攻關課題,依托延伸管理,細化拓展高爐工長看料制度。每天到槽下對自產濕焦取樣,做篩前、篩后粒度分布和平均粒度,并加強與焦化廠溝通協調,穩定結焦溫度和時間,降低槽下焦丁量;密切觀察混勻料料堆變化和配料成份變化,做到提前調劑,減少爐況波動。在爐內操作上,該高爐保持“穩定操作、大風高產”思路,上部堅持“開放中心,穩定邊緣”的布料原則,少調微調,穩定煤氣分布;下部調劑逐步把部分短風口更換為長風口,擴大風口面積,活躍爐缸,為加風創造條件。同時提高各參數控制標準,增強爐況穩定性。
為提高出鐵質量,該高爐穩定炮泥種類和配比,保證鐵口深度在3.5米至3.7米,建立爐前倒場安全預警機制,量化操作制度,把原有的負間隔出鐵改為正間隔,將鐵次穩定在12次左右,提高單爐出鐵時間,便于出凈渣鐵活躍爐缸。在此基礎上,該高爐還成功實施熱風爐雙預熱改造課題,恢復余熱回收預熱煤氣、空氣的系統功能,使煤氣、空氣的混合溫度從29攝氏度升高到180攝氏度,高爐風溫達到1200度,有效提高了燒爐效率。