首鋼京唐公司煉鋼作業部在該公司制造部等單位的協助下,大力推進鑄機異鋼種連澆新工藝。10月份以來成功進行了4次試驗,10月5日,1號鑄機用同一中間包連澆異鋼種異斷面汽車結構用鋼共7爐,將4個“短澆次”合并成一個長澆次。據測算,異鋼種連澆工藝推廣后,每年可降成本增效益628.5萬元。
隨著品種結構的優化,客戶層次的變化,京唐公司煉鋼作業部將長期面臨批量小、澆次短、周期緊的生產形勢。短澆次品種每天至少3-5個,給生產組織造成很大困難。如果應對不當,將影響生產計劃的完成和合同的兌現。為此,該部成立了課題組,確定以“結晶器插鐵板”實現異鋼種連澆,以“結晶器在線調寬”實現異斷面連澆,將這兩項工藝“組合”,實現異鋼種、異斷面連澆為攻關目標,并制訂了30多條推進措施。
開發結晶器插鐵板新工藝。異鋼種連澆目前主要有兩種方式:一種不插鐵板,技術難度較低,僅限于成分相近的鋼種;一種為插鐵板,適用于成分差別較大的鋼種,但是技術難度較高。如果兩個鋼種產生的“混合坯”過多,就會推高成本,失去連澆的經濟意義。該部生產技術人員向高難度的插鐵板工藝展開挑戰。他們結合自身企業中間包、結晶器的特點,設計并不斷完善試驗方案。整個插鐵板的過程必須在一分鐘內完成,保持工藝穩定是最大的難題。如果結晶器內的鋼水數量、流速控制不好,鋼水液面波動過大,就會引起系統報警,無法進行下一步的操作;如果參數調節不精準,鑄機就會啟動預防漏鋼程序,自動停機。為穩妥起見,他們先在正常的澆次監控結束時,進行尾坯實驗,積累數據,有針對性地進行優化。
推廣結晶器在線調寬工藝。通過移動結晶器的窄邊來調整寬度,從而控制澆鑄板坯的不同斷面。這項攻關雖起步較早,但是遇到了一些難題,其中主要是設備的精度問題。由于結晶器的寬度調節在一個澆次中要重復進行,要求4組油缸的動作靈敏。結晶器襯板的尺寸、錐度十分精準。而且,低碳類、中碳類和包晶類等不同的品種鋼,不同溫度、成分、拉速對設備的要求都存在差別。該部工藝、設備人員反復測算,制訂出不同條件下的設備參數。開澆前,由操作、工藝、設備人員對設備進行“三堂會審”,滿足試驗的要求。
不斷提高崗位操作技能。鑄機異鋼種連澆,對生產組織、工序銜接、崗位操作要求極高。連鑄一區率先進行試驗,他們提前進行理論知識培訓,并進行了多次模擬演練,不斷改進操作。在結晶器里及時準確地插入鐵板,是關系到操作成功與否的關鍵環節。他們根據鑄機特點,設計并制作了安放鐵板的支架。針對中間包與結晶器之間高度較小的難題,他們采取措施,使插鐵板操作由初期的手動操作升級為自動進行,提高了工作效率和準確性。
減少一個“短澆次”,可減少頭尾廢坯12.8噸,節省中間包耐材成本3.76萬元,節省備機時間70分鐘。“結晶器插鐵板”和“結晶器在線調寬”推廣以后,預計每年可減少192個澆次,將大大提高品種鋼的接單能力,并降低品種鋼的生產成本,增強品種鋼的競爭能力。