3月16日,礦業公司選鈦廠微礦車間浮選平臺一派繁忙。微礦車間生產乙班浮選操作手曾志國守在浮選機前,仔細查看礦漿濃度情況,并有針對性地調整自動加藥機的加藥量。
曾志國告訴記者:“原來捕收劑添加由手動加藥和氣動閥流量計加藥聯合進行,無法準確計量,現改由電磁流量計加藥,這樣一來,藥劑添加量實現了數字化控制,提高了計量精準度,更有利于浮選操作。”
這只是礦業公司進一步依靠科技,不斷強化鈦精礦生產現場降本增效工作的縮影。
面對2016年原礦量性質變化大、部分主體設備趨于老化等不利因素,該公司進一步抓好現場管理和降本增效工作,重點抓好大宗原材料、能耗等方面費用控制,力爭運營成本不斷降低;量化、細化生產消耗管理,持續開展藥劑攻關,全力降低藥劑綜合成本;依靠科技,探索優化工藝新結構和降低消耗水平的新途徑;抓好生產過程質量管理,穩定產品質量,強化輸出時產品搭配質量的監管,確保產品輸出質量合格率100%。
同時,該公司加強設備運行管控,提高運行效率,全力保障生產;深入開展點檢定修,嚴控設備檢修質量,確保設備安全穩定運行;開展設備技術攻關,提升設備效能和可開動率;開展好“功能性承包”等工作,努力實現降庫降采;加強節能管理,將能源指標分解到工序,實現能源精細化管理;積極研究優化工藝路線、生產組織和設備運行,實現科技節能,全力降低鈦精礦運營成本。
曾志國告訴記者:“原來捕收劑添加由手動加藥和氣動閥流量計加藥聯合進行,無法準確計量,現改由電磁流量計加藥,這樣一來,藥劑添加量實現了數字化控制,提高了計量精準度,更有利于浮選操作。”
這只是礦業公司進一步依靠科技,不斷強化鈦精礦生產現場降本增效工作的縮影。
面對2016年原礦量性質變化大、部分主體設備趨于老化等不利因素,該公司進一步抓好現場管理和降本增效工作,重點抓好大宗原材料、能耗等方面費用控制,力爭運營成本不斷降低;量化、細化生產消耗管理,持續開展藥劑攻關,全力降低藥劑綜合成本;依靠科技,探索優化工藝新結構和降低消耗水平的新途徑;抓好生產過程質量管理,穩定產品質量,強化輸出時產品搭配質量的監管,確保產品輸出質量合格率100%。
同時,該公司加強設備運行管控,提高運行效率,全力保障生產;深入開展點檢定修,嚴控設備檢修質量,確保設備安全穩定運行;開展設備技術攻關,提升設備效能和可開動率;開展好“功能性承包”等工作,努力實現降庫降采;加強節能管理,將能源指標分解到工序,實現能源精細化管理;積極研究優化工藝路線、生產組織和設備運行,實現科技節能,全力降低鈦精礦運營成本。