近日,由河鋼邯鋼礦業分公司職工發明的“一種焦爐地下室旋塞清洗裝置”和“一種煉焦消煙除塵車導套裝置”,均獲得國家實用新型專利授權。這兩項裝置應用于生產后,前者清洗旋塞更加安全、方便、省力,大大縮短了清洗時間;后者延長了導套使用壽命,提高了除塵效果,年節約導套費用30萬元以上。
在煉焦生產中,煤氣加熱設施中的交換旋塞和加減旋塞需要經常清洗。其中,交換旋塞清洗周期為一周至一個月;加減旋塞清洗周期為一年,且需要停止加熱,停煤氣用蒸汽(或氮氣)置換進行。為提升旋塞清洗效率,該分公司技術人員自行設計制作了“一種焦爐地下室旋塞清洗裝置”。該裝置設有平置臺、清理臺、清洗槽、擦干槽、抹油臺和豎置臺等,實現了旋塞清洗流程的流水線作業,不會造成旋塞部件的誤拿、錯放,節省了人力和時間,清洗旋塞更加安全、方便。
該分公司煉焦用焦爐為側裝煤搗固型焦爐,除塵方式采用消煙除塵車加地面除塵站相結合的方式。雖然采用國內先進除塵模式,但是消煙除塵車導套使用壽命短,影響了除塵效果。為解決該項難題,該分公司技術人員自行改造設計了“一種煉焦消煙除塵車導套裝置”。該裝置在消煙除塵車加地面除塵站式的處理煙塵模式基礎上,對消煙除塵車增加了二次燃燒工序。該裝置使用后,導套使用周期由之前不到一個月延長到1年以上,制作費用降低0.8萬元,年節約兩臺導套費用30萬元以上。
在煉焦生產中,煤氣加熱設施中的交換旋塞和加減旋塞需要經常清洗。其中,交換旋塞清洗周期為一周至一個月;加減旋塞清洗周期為一年,且需要停止加熱,停煤氣用蒸汽(或氮氣)置換進行。為提升旋塞清洗效率,該分公司技術人員自行設計制作了“一種焦爐地下室旋塞清洗裝置”。該裝置設有平置臺、清理臺、清洗槽、擦干槽、抹油臺和豎置臺等,實現了旋塞清洗流程的流水線作業,不會造成旋塞部件的誤拿、錯放,節省了人力和時間,清洗旋塞更加安全、方便。
該分公司煉焦用焦爐為側裝煤搗固型焦爐,除塵方式采用消煙除塵車加地面除塵站相結合的方式。雖然采用國內先進除塵模式,但是消煙除塵車導套使用壽命短,影響了除塵效果。為解決該項難題,該分公司技術人員自行改造設計了“一種煉焦消煙除塵車導套裝置”。該裝置在消煙除塵車加地面除塵站式的處理煙塵模式基礎上,對消煙除塵車增加了二次燃燒工序。該裝置使用后,導套使用周期由之前不到一個月延長到1年以上,制作費用降低0.8萬元,年節約兩臺導套費用30萬元以上。