梅鋼冷軋廠精整車間緊握技術降本這一利器,通過幫助用戶優化改進紙套筒制作工藝,每年約降低套筒使用成本26.7萬元,同時減少了產品質量異議。
精整車間重卷機組生產BP產品使用的套筒端部的紙圈和鋼圈結合處會出現開裂、粘不緊現象,不僅影響套筒承載負荷及強度,而且易導致產品出現質量異議。針對這一難題,車間技術人員主動與套筒生產廠家交流,熟悉套筒生產工藝流程,并進行深入研究,發現套筒內圈和外圈兩次卷取成型是導致套筒工藝缺陷的主要原因,就延伸技術服務觸角,與套筒供應廠家就改善生產工藝流程,挖掘降本空間,共同探索“試用不帶鋼圈套筒”方案,最終確定了改進方案。
改進后的套筒經過使用驗證,承載力及強度均滿足生產要求,杜絕了卷芯變形的質量問題,同時降低了成本。
精整車間重卷機組生產BP產品使用的套筒端部的紙圈和鋼圈結合處會出現開裂、粘不緊現象,不僅影響套筒承載負荷及強度,而且易導致產品出現質量異議。針對這一難題,車間技術人員主動與套筒生產廠家交流,熟悉套筒生產工藝流程,并進行深入研究,發現套筒內圈和外圈兩次卷取成型是導致套筒工藝缺陷的主要原因,就延伸技術服務觸角,與套筒供應廠家就改善生產工藝流程,挖掘降本空間,共同探索“試用不帶鋼圈套筒”方案,最終確定了改進方案。
改進后的套筒經過使用驗證,承載力及強度均滿足生產要求,杜絕了卷芯變形的質量問題,同時降低了成本。