萍鋼軋鋼廠高棒軋輥平衡加壓、調(diào)整料型及更換品種均采用液壓操作控制,由于換輥和操作頻繁,加上設(shè)備使用年限長(zhǎng),存在一定的缺陷,在換輥、換品種時(shí)均出現(xiàn)定位連接板處快速連接插套閥門漏油現(xiàn)象,不但影響高棒正常整機(jī)和換品種,而且造成油品大量泄漏。為控制液壓油泄漏,穩(wěn)定高棒生產(chǎn),該廠在2015年年初成立了QC攻關(guān)小組,他們集思廣益,充分利用高棒檢修的機(jī)會(huì),針對(duì)存在的問題“對(duì)癥下藥”,進(jìn)行綜合治理。攻關(guān)小組人員對(duì)所有磨損嚴(yán)重的機(jī)架軌道進(jìn)行堆焊打磨處理,對(duì)1#—18#機(jī)架所有連接板進(jìn)行同心度校正,解決了同心度偏差大的問題。在此基礎(chǔ)上,對(duì)快速連接插套進(jìn)行局部改進(jìn),重新優(yōu)化了密封材質(zhì),對(duì)配件修復(fù)做了進(jìn)一步規(guī)范,系統(tǒng)梳理了全線所有泄漏點(diǎn),改進(jìn)、更新了舊管路,使泄漏點(diǎn)基本消除。與此同時(shí),大膽采用彈性膠體替代軋輥的平衡油缸,進(jìn)一步控制了液壓油的泄漏。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年該廠高棒液壓油消耗33桶/月,全年396桶,價(jià)值74.26萬元,通過QC攻關(guān),2015年降低到23桶/月,全年276桶,年減少油耗價(jià)值22.56萬元。進(jìn)入2016年,高棒液壓油消耗繼續(xù)保持下降態(tài)勢(shì),1-6月份平均消耗為20桶/月。