日前,從江西省第三十七次質量管理小組代表大會上傳來好消息,憑著突出的節能和環保效益,萍安鋼鐵萍鋼軋鋼廠QC攻關小組的成果——《降低高棒液壓油消耗》榮獲成果發表一等獎。
萍鋼軋鋼廠高棒軋輥平衡加壓、調整料型及更換品種均采用液壓操作控制,由于換輥和操作頻繁,加上設備使用年限長,存在一定的缺陷,在換輥、換品種時均出現定位連接板處快速連接插套閥門漏油現象,不但影響高棒正常整機和換品種,而且造成油品大量泄漏。為控制液壓油泄漏,穩定高棒生產,該廠在2015年年初成立了QC攻關小組,他們集思廣益,充分利用高棒檢修的機會,針對存在的問題“對癥下藥”,進行綜合治理。攻關小組人員對所有磨損嚴重的機架軌道進行堆焊打磨處理,對1#—18#機架所有連接板進行同心度校正,解決了同心度偏差大的問題。在此基礎上,對快速連接插套進行局部改進,重新優化了密封材質,對配件修復做了進一步規范,系統梳理了全線所有泄漏點,改進、更新了舊管路,使泄漏點基本消除。與此同時,大膽采用彈性膠體替代軋輥的平衡油缸,進一步控制了液壓油的泄漏。
據統計,2014年該廠高棒液壓油消耗33桶/月,全年396桶,價值74.26萬元,通過QC攻關,2015年降低到23桶/月,全年276桶,年減少油耗價值22.56萬元。進入2016年,高棒液壓油消耗繼續保持下降態勢,1-6月份平均消耗為20桶/月。