近日,方大九鋼煉鋼廠維修人員對60噸轉(zhuǎn)爐區(qū)域3#天車進行了技術(shù)改造工作,不僅提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性,而且大大降低員工的勞動強度。
據(jù)了解,該3#天車主要負(fù)責(zé)1#、2#兩座60噸轉(zhuǎn)爐的加廢鋼工作,在整個煉鋼生產(chǎn)系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。自該廠投產(chǎn)以來,3#天車兩個吊鉤一直使用原安裝公司設(shè)計的聯(lián)動控制方法,這種控制方法不僅存在結(jié)構(gòu)復(fù)雜、操作繁瑣、故障率高等缺點,而且由于操作煩瑣加大了廢鋼工和天車工的勞動強度,存在潛在安全隱患。為了改變這一現(xiàn)狀,該廠決定對3#天車進行技術(shù)改造,并組織召開了專題會議討論技改方案。同時,技術(shù)人員帶著問題深入現(xiàn)場進行實地勘測,并向多家單位進行技改咨詢和資料查詢。通過反復(fù)的論證、比較、推敲,結(jié)合設(shè)備特點制定出了技改方案,決定將聯(lián)動臺兩個吊鉤改造為分別獨立控制。隨后,該廠組織技術(shù)人員進行改造前的測量、改造圖紙設(shè)計以及材料準(zhǔn)備等工作,并迅速組織維修人員加班加點,全力完成了此次技術(shù)改造。
據(jù)了解,改造后的天車兩個吊鉤實現(xiàn)了獨立分開控制,兩套系統(tǒng)互不影響工作,提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性,不僅線路結(jié)構(gòu)更加簡單,故障率大大降低,而且減輕了員工的勞動強度。經(jīng)過將近一周的試用,發(fā)現(xiàn)天車運行良好,技改效果遠(yuǎn)超出預(yù)期,贏得了天車工們的一致稱贊和好評。