在柳鋼熱軋廠一熱軋生產線上,一塊塊火紅的鋼坯不斷被軋機吞吐、軋制,軋制過程中板形穩定,頭尾波動也很小,軋出的鋼板板形平直。
“板形平直了,頭尾鐮刀彎沒了,尾部比較平整,楔形也大大減小,R0粗軋機輥系穩定,軋制中心線無偏離,始終保持在一條線上,厚度為10mm的成品卷兩側厚度差基本控制在0.02mm~0.04mm。”熱軋廠軋鋼車間主任邱鋒興奮地告訴筆者,這是熱軋廠8月份開展年修工作以來所取得的成效。
筆者了解到,一熱軋生產線是柳鋼2005年從英國引進的熱連軋帶鋼生產線,技術裝備在當時達到國內先進水平。但隨著時間的推移,設備逐漸老化,存在的問題也日益凸顯出來。鋼板軋不直、板形差、楔形大、鐮刀彎大等問題,嚴重制約了一熱軋生產線的產品質量,影響柳鋼品牌。
為解決該生產線存在的一系列問題,提高產品質量,柳鋼熱軋廠多次組織相關技術人員進行實際測量、研討分析,發現以前檢修時對設備的改造或修復不徹底,新換上的設備很快被磨損,取得的效果并不明顯。
“這次年修,我們制訂了對全線關鍵設備進行全面修復或更換的方案。為達到目標,熱軋廠在一年多前就開始對相關檢修和改造工作進行精心準備。”邱峰介紹說,為徹底改善一熱軋生產線的板形和軋制工況,從8月1日起一直持續到8月15日,該廠對一熱軋生產線進行年修。在粗軋區,該廠對R0粗軋機的牌坊窗口和底座進行了徹底修復,更換了全新襯板和腰塊;調整了爐后除磷箱至R1粗軋機后輥道標高,兩側水平度以及輥道間距,入口導衛、機前機后導衛銅滑塊。在精軋區,該廠將活套、側導板改造成液壓活套和側導板,在熱卷箱前側導板上進行增加輥輪改造。
據悉,此次年修后,熱軋產品的板形和軋制工況都有了很大改善,產品成材率提高0.1個百分點,加上煤氣耗方面的降低,每噸熱軋卷可實現降成本20元以上。