楊高瞻是名揚全國鋼鐵行業的“發明大王”,多年來工作在連鑄生產的最前沿,勤于鉆研新技術,善于搞設備創新,目前已擁有100余項國家專利,成為楊高瞻創新工作室的帶頭人。自河鋼宣鋼推進以產線為獨立市場的組織結構扁平化變革以來,楊高瞻創新工作室以“高端產品”為主線,以技術進步為突破點,破解裝備、工藝、設施難題,全力滿足高端產品質量需求。
“滿足高端產品用戶個性化需求,必須有設備可靠的精度作為支撐。”楊高瞻說到做到,他帶領大家投入生產實踐中,不斷摸索,持續創新,全力破解難題,提高設備運行精度。
問題點就是突破點。在連鑄機生產現場,順著楊高瞻手指的方向看去,連鑄坯在連鑄機上完成定尺切割,緩緩移動到冷床上進行冷卻,再收集到鋼坯坯位。鋼坯是隨著液壓缸的動作,在步進冷床上完成平移的。“冷床升降液壓缸由于下降速度過快,長期受到重力沖擊,活塞易磨損、管路與油缸缸體漏油,使精度降低,致使高溫連鑄坯在冷床上出現彎曲,無法滿足高端產品的需要。”
全面梳理冷床的運行裝置,對步進冷床升降液壓缸進行研究,查閱資料、分析現象、研究圖紙、制定方案,楊高瞻成了一個大忙人,隨著攻關的不斷深入,楊高瞻和他的創新團隊離目標越來越近。功夫不負有心人,通過不懈的努力,他們終于攻克了步進冷床升降液壓缸的難題。
此時,冷床托載著一支支紅通通的鋼坯有規律的動作著,鋼坯通過翻轉動作慢慢前移,每一次都可以聽到“呲、呲……”的聲音。“聲音來自步進冷床升降液壓缸,經過技術改造,這個液壓缸的吸油單向閥、排油單向閥、油量調節針閥全部實現了自動功能,可以精確穩定地調節油量;同時,我們還在先導閥和主閥之間增加了一個阻尼結構,減少了主閥的啟閉時間,使重載對液壓的沖擊得到緩沖。”在生產現場,楊高瞻興致盎然地講述著技改成效,“技術改造完成后,冷床同步精度從原來的25毫米提高到15毫米,創造了國內連鑄機冷床運行的第一精度。”
“第一精度”為連鑄坯質量的穩定提升夯實了基礎,滿足了高端產品生產需要。據了解,11月份,該產線高端產品比例達到27.53%,環比提高10.43%。