近日,方大九鋼檢測部產品站結合鋸床本身結構,對鋸床進行合理小改造,在很大程度上提高了員工的制樣效率。
據了解,鋼板制樣是產品檢驗工作中的關鍵一環,鋼板制樣使用的設備主要是鋸床。由于鋸床對于樣品的加工具有不可替代性,因此,鋸床本身對制樣以及工作效率有非常大的影響。然而,該站當前所使用的鋸床卻存在諸多問題,一直困擾著員工,一是在加工時容易鐵屑飛濺,不方便清理且安全隱患,二是液壓系統經常出現問題,導致鋸床升降易發故障,三是冷卻時間過長,嚴重影響了工作效率。該站技術人員經過研究,結合員工的合理化建議,針對鋸床使用時所遇到的問題,一一進行了相關小改造。首先在鋸床周圍建立檔板,可以減小了鐵屑飛濺的范圍,使員工清潔設備也方便許多。同時對液壓系統進行擋板隔離,可有效阻擋鐵屑和冷卻水進入液壓裝置,延長液壓裝置的使用壽命,降低液壓油的損耗,并對冷卻裝置進行升級,加裝2個活動噴頭,能更有針對性的對樣坯和鋸條進行冷卻,防止樣坯的冷縮移位和鋸條切斜,有效延長了鋸條的使用時間。最后,針對員工量尺進行合理設計,在虎鉗加焊400mm定尺夾板、在鋸條前方案板增加兩條定尺線,不僅縮短了虎鉗與鋸條之間的有效距離,還為員工加工彎曲樣節省了時間,方便了員工量取拉伸試樣和彎曲試樣。
經過試用,發現改造后的鋸床取得了明顯的效果改善,不僅提高了工作效率而且降低了設備的損耗,減少了員工的勞動強度,受到了班組員工的一致好評。