日前,萍安鋼安源煉鐵廠從工藝和設備角度,優化原燃料輸送流程,進一步保障了安全,并提升效益。
安源煉鐵廠1#、2#、3#高爐所用燒結礦、球團礦、塊礦和焦炭,要經過4層樓平臺的兩個褲衩斗,再通過翻板分配至三座450M3高爐。物料通過褲衩斗時,產生一定的噪聲和揚塵。由于難以實施密封,部分物料灑落地面。員工在通行或清理時容易摔倒,有可能造成人員傷害事故。
針對這一現象,該廠技術人員“不唯上、不唯書、只唯實”,經過反復分析論證,決定從工藝和設備的角度,對該生產流程進行優化。他們通過加長褲衩斗,并延長各皮帶尾輪距離,在靠各皮帶一端加裝兩個下料口,并在其中安裝翻板,使物料按要求直接落至相應皮帶上。
改造后效果良好,褲衩斗延長基本實行了全封閉,落料噪聲、揚塵基本消除,設備和員工的本質安全得到了提升,同時還取得了良好的經濟效益。改造后,每年減少材料費用和電費49.43萬元,優化監護和清理崗位節省人工工資24萬多元,合計每年可為企業創效73萬多元。