燃1#帶為大傾角裙邊皮帶,總長近230米,其中坡段150米,坡度23.5°,因前期工程設(shè)計(jì)問題,皮帶支架單薄,皮帶運(yùn)行時(shí)支架晃動(dòng),皮帶裙邊在獨(dú)頭托輥端刮蹭嚴(yán)重,致使獨(dú)頭托輥和裙邊皮帶使用壽命短,備件更換量大,消耗費(fèi)用高。尤其當(dāng)皮帶運(yùn)行一段時(shí)間后,松弛量大,受拉緊絲桿調(diào)節(jié)距離范圍小及皮帶尾輪緊湊空間的限制,不能完全將皮帶張緊,皮帶出現(xiàn)機(jī)頭滾筒處打滑現(xiàn)象,嚴(yán)重影響皮帶送料生產(chǎn)。
鑒于燃1#帶不好運(yùn)行的狀況,為了降低運(yùn)行成本、消除設(shè)備故障,降低崗位勞動(dòng)強(qiáng)度以及改善皮帶維修更換的便利性,煉鐵事業(yè)部高度重視,并組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。技術(shù)人員通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚撚?jì)算和大量的實(shí)驗(yàn)觀察,對(duì)改造的可行性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,最終確定使用人字形花紋帶替代大傾角裙邊帶方案。隨后核算材料,申報(bào)備件,出具施工圖紙,編撰施工方案,等待時(shí)機(jī),組織實(shí)施。
煉鐵事業(yè)部緊抓1#爐、2#爐同步停機(jī)檢修的最佳時(shí)機(jī),充分做好改造前的準(zhǔn)備工作。“焦末儲(chǔ)備到位,材料備件到位,現(xiàn)場(chǎng)工器具到位,人員組織到位,安全保障措施到位,準(zhǔn)備開工”郭國華一聲令下,小組成員各司其職按照改造施工方案開始大顯身手。
在技術(shù)攻關(guān)小組積極的籌備和努力下,舊帶拆除結(jié)束,上托輥支架安裝完成,配重系統(tǒng)完成,增面輪、壓帶輪安裝完成,新帶上帶結(jié)束,準(zhǔn)備硫化皮帶接頭,各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遠(yuǎn)超預(yù)期,改造工作非常順利。
凌晨3點(diǎn),皮帶接頭硫化結(jié)束,雖然一切程序進(jìn)展有條不紊,然而懸在設(shè)計(jì)人員的心中那塊沉甸甸的石頭,越來越重,畢竟這次挑戰(zhàn)的是原設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì),壓力有多大,可想而知。
一大早,攻關(guān)小組才休息了4個(gè)小時(shí),大家都像熱鍋上的螞蟻早已按耐不住心中的期待,繼續(xù)加緊對(duì)皮帶機(jī)進(jìn)行空載調(diào)試。一切安全事項(xiàng)確認(rèn)到位后,隨著作業(yè)長的一聲令下“上料試車”,烏黑的焦炭從料倉落入皮帶,然后通過皮帶水平段,過壓帶輪爬坡,送往機(jī)頭落料,在場(chǎng)的所有人都開心的相互慶賀。
經(jīng)過近幾天的生產(chǎn),設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),解決了原有皮帶的不良問題,改造達(dá)到了預(yù)期目的,可謂非常成功。通過此次改造,不但降低了崗位勞動(dòng)強(qiáng)度,消除了設(shè)備運(yùn)行故障等問題,而且直接節(jié)省皮帶更換費(fèi)用30萬元,年可節(jié)省備件及維護(hù)費(fèi)用15萬元,間接減少生產(chǎn)損失5萬以上。