緊盯目標(biāo)加油干
“‘經(jīng)濟料,精細(xì)管’降本增效思路已是組產(chǎn)共識。大家有壓力是正常的,但我們組產(chǎn)思路必須轉(zhuǎn)變,眼睛向內(nèi),集思廣益,廣開渠道。”3月2日,在煉鐵廠煉鐵二部每日班子成員工作碰頭會上,副部長張志斌就前日高爐產(chǎn)量任務(wù)未達(dá)標(biāo)分析原因找不足。
思路決定出路。根據(jù)煉鐵廠下達(dá)的任務(wù)目標(biāo),煉鐵二部自我加壓,僅生鐵產(chǎn)量每日要努力多完成100噸。另外,煉鐵二部保持爐況穩(wěn)定順行,以降低生鐵成本為主線,研究裝料制度,改善煤氣利用,優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),降低燃料成本;降成本思路清晰,4號高爐以提產(chǎn)量為主攻方向,6號高爐以降燃料改善技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)為主,發(fā)揮產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢;深入推進標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),加強數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,建立高爐科學(xué)研判模式,不斷挑戰(zhàn)目前原燃料條件下高爐順行低耗生產(chǎn)的“極限”。
錙銖必較處處省
煉鐵廠通過數(shù)據(jù)分析提升高爐管控能力,找準(zhǔn)降成本內(nèi)因關(guān)聯(lián)性,不放過任何“出血點”,切實推進降本增效,將操作管理和降低成本有機融合。
“剔除原燃料價格影響,隨著降成本空間壓縮,各種措施手段運用,高爐降成本正處在“瓶頸”縮口區(qū),但是也并沒有因此而停滯。”4號高爐冶煉區(qū)域技術(shù)主管鄭占斌說到。采取的具體措施是,“以煤代焦”提煤比降焦比優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu),噸鐵降成本5元左右;調(diào)整裝料制度,改善煤氣利用;煤氣利用率提高1%,噸鐵可降低焦比6千克,降低噸鐵成本5.4元;提高風(fēng)溫10攝氏度,降低噸鐵成本1.35元;低硅冶煉每降低硅元素0.01,可降低噸鐵成本0.34元,高爐降成本“扣”得非常細(xì),點點滴滴成為降成本累積。
大家有事大家擔(dān)
“連續(xù)兩個月完成產(chǎn)量任務(wù),提煤比降焦比工作也取得了實實在在的降成本成效,值得總結(jié)。但是核心經(jīng)濟指標(biāo)燃料比未實現(xiàn)目標(biāo),與行業(yè)差距依舊擺在面前,既有壓力更有動力。”在碰頭會上,煉鐵二部黨支部書記代立新說。
成本分析作為高爐管理重要工作,過去該部只是少數(shù)管理人員參加,定目標(biāo)、拿措施都是由領(lǐng)導(dǎo)布置實施,措施執(zhí)行成效只能依靠結(jié)果來看,過程管理滯后嚴(yán)重。為了解決這個問題,煉鐵二部將成本分析變?yōu)閿U大會議,車間骨干踴躍參加,做到事事有人抓,事事有人管。“變被動為主動,源于責(zé)任心、壓力的層層傳導(dǎo),因為生鐵成本的高低直接影響到每位職工的收入。”職工普遍形成共識。為促進工作有效落實,煉鐵二部組織開展以風(fēng)耗、煤耗等單項獎和完成任務(wù)集體貢獻(xiàn)為內(nèi)容的勞動競賽,傳導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營壓力,激勵職工勠力同心奮發(fā)拼搏。煉鐵二部十分注重工作骨干職工引領(lǐng)作用的發(fā)揮,高爐均衡出鐵、軟管修復(fù)再利用、噴槍改良延壽等項目實施,自主改善項目、QC小組攻關(guān)、技能大師工作室等創(chuàng)新創(chuàng)效工作效果明顯。