緊盯目標加油干
“‘經濟料,精細管’降本增效思路已是組產共識。大家有壓力是正常的,但我們組產思路必須轉變,眼睛向內,集思廣益,廣開渠道。”3月2日,在煉鐵廠煉鐵二部每日班子成員工作碰頭會上,副部長張志斌就前日高爐產量任務未達標分析原因找不足。
思路決定出路。根據煉鐵廠下達的任務目標,煉鐵二部自我加壓,僅生鐵產量每日要努力多完成100噸。另外,煉鐵二部保持爐況穩定順行,以降低生鐵成本為主線,研究裝料制度,改善煤氣利用,優化燃料結構,降低燃料成本;降成本思路清晰,4號高爐以提產量為主攻方向,6號高爐以降燃料改善技術經濟指標為主,發揮產能規模優勢;深入推進標準化作業,加強數據統計分析,建立高爐科學研判模式,不斷挑戰目前原燃料條件下高爐順行低耗生產的“極限”。
錙銖必較處處省
煉鐵廠通過數據分析提升高爐管控能力,找準降成本內因關聯性,不放過任何“出血點”,切實推進降本增效,將操作管理和降低成本有機融合。
“剔除原燃料價格影響,隨著降成本空間壓縮,各種措施手段運用,高爐降成本正處在“瓶頸”縮口區,但是也并沒有因此而停滯。”4號高爐冶煉區域技術主管鄭占斌說到。采取的具體措施是,“以煤代焦”提煤比降焦比優化燃料結構,噸鐵降成本5元左右;調整裝料制度,改善煤氣利用;煤氣利用率提高1%,噸鐵可降低焦比6千克,降低噸鐵成本5.4元;提高風溫10攝氏度,降低噸鐵成本1.35元;低硅冶煉每降低硅元素0.01,可降低噸鐵成本0.34元,高爐降成本“扣”得非常細,點點滴滴成為降成本累積。
大家有事大家擔
“連續兩個月完成產量任務,提煤比降焦比工作也取得了實實在在的降成本成效,值得總結。但是核心經濟指標燃料比未實現目標,與行業差距依舊擺在面前,既有壓力更有動力。”在碰頭會上,煉鐵二部黨支部書記代立新說。
成本分析作為高爐管理重要工作,過去該部只是少數管理人員參加,定目標、拿措施都是由領導布置實施,措施執行成效只能依靠結果來看,過程管理滯后嚴重。為了解決這個問題,煉鐵二部將成本分析變為擴大會議,車間骨干踴躍參加,做到事事有人抓,事事有人管。“變被動為主動,源于責任心、壓力的層層傳導,因為生鐵成本的高低直接影響到每位職工的收入。”職工普遍形成共識。為促進工作有效落實,煉鐵二部組織開展以風耗、煤耗等單項獎和完成任務集體貢獻為內容的勞動競賽,傳導生產經營壓力,激勵職工勠力同心奮發拼搏。煉鐵二部十分注重工作骨干職工引領作用的發揮,高爐均衡出鐵、軟管修復再利用、噴槍改良延壽等項目實施,自主改善項目、QC小組攻關、技能大師工作室等創新創效工作效果明顯。