今年以來,首鋼京唐公司能源與環境部深入貫徹首鋼“兩會”及京唐公司職代會精神,堅持創新驅動,注重效率效益,深挖內部潛力,持續攻關。通過各種技術手段,在轉爐煤氣回收方面實現重大突破,轉爐煤氣回收量穩定維持在108立方米/噸鋼以上,創出好水平。
轉爐煤氣是煉鋼重要的副產品之一,提高轉爐煤氣回收量不僅是發展循環經濟和實施清潔生產的要求,也是企業節能減排與降低成本的內在需要。在節能降耗工作中,能環部始終堅持“既抱西瓜也撿芝麻”的節能意識,倡導萬眾創新、協同創效合作精神。從去年開始,能環部與煉鋼部開展提高轉爐煤氣回收量攻關工作,從產、儲、用等方面著手,多角度解決轉爐煤氣系統存在的問題,打破瓶頸,提高煤氣回收利用率。煉鋼部套筒窯是轉爐煤氣使用大戶,使用量較大,其對熱值的嚴苛要求是制約CO回收的最主要因素。為盡快打破此瓶頸,能環部協同煉鋼部從優化煤氣管網結構著手,積極跟進套筒窯混合站項目建設,督促項目施工進度。與此同時,能環部提前謀劃,借鑒現有熱軋混合站運行經驗,與煉鋼部聯合制定套筒窯混合站投運調試工作方案。201年12月29日混合站建成投運為提高轉爐煤氣回收量奠定了基礎。隨后套筒窯混合站迅速開展試驗工作,2017年1月上旬,轉爐煤氣CO回收濃度降至15%,回收量平均提高7立方米/噸鋼同時,通過混合焦爐煤氣提高煤氣熱值保證了套筒窯工藝參數的使用要求。能環部系統謀劃,做好高爐煤氣、焦爐煤氣、轉爐煤氣的平衡,一方面優化熱軋加熱爐混合燃料氣配比,進一步穩定混合煤氣熱值,另一方面充分發揮京唐公司自備電廠摻燒煤氣的技術優勢,在穩定滿負荷發電的情況下,力爭多摻燒煤氣資源降低燃煤消耗,不但解決了用氣問題,同時也降低了燃煤消耗和發電成本,實現了能源的綜合有效利用。