大型高爐爐前作業危險性高、作業環境差、勞動強度大,在業內被普遍認為是鋼廠內最辛勞、作業環境最惡劣的工種之一。同時,由于其工序、工藝復雜,對操作員工的崗位技能要求極高,操作員工崗位作業技能水平的高低、精心操作意識的強弱等,對高爐運行爐況的穩定、鐵水產量質量等均有著較大影響。實施高爐爐前作業裝備自動化智能化改造,對提升爐前作業效率及精度、降低作業風險,保護員工身心健康等都具有重要意義。
2015年,寶鋼股份在大力推進智慧制造過程中,組織相關研發、工藝、人力資源等部門,對高爐爐前作業的現狀、裝備特點、人員配備等進行了深入調研。結果顯示:4座高爐140多名爐前工平均年齡已達47.6歲;清渣現場鐵水溫度達1500余度,每位爐前工每班平均要人工搬運近1噸的炮泥、15根以上近50斤重的鉆桿、數根80斤的金棒;開口、堵口、測溫作業時,還面臨較大的粉塵。一線員工對高爐爐前作業實施裝備自動化智能化改造需求迫切。
在全球大型鋼廠范圍內,由于高爐爐前作業裝備工藝、作業流程、電氣控制復雜,實施裝備自動化智能化改造存在很大風險、工藝技術突破要求極高。三號高爐管理、技術骨干在公司及煉鐵廠的大力支持下,主動請纓,與寶鋼工程、寶信軟件等技術人員組成聯合開發團隊展開了持續艱苦攻關。
2016年4月,寶鋼股份正式將3號高爐爐前作業自動化改造列為公司智慧制造示范項目。為盡可能規避項目風險,有效激發各參與方的協同攻關積極性,實現利益共享,煉鐵廠、寶鋼工程、寶信軟件及相關國內設備制造商,還分別以技術、資金、設備制造等參與共同開發,充分利用社會相關資源,以全新的應用技術開發模式,成功完成了大型高爐爐前裝備自動化智能化改造與技術開發,并實現了項目“穩定、安全、經濟、高效”的目標。
下一階段,煉鐵廠還將在三號高爐其余3個鐵口安裝第一代自動加泥機、自動換釬機成品機,在碾泥房安裝第一代自動炮泥包裝機成品機,自主集成爐前擺動流嘴自動切換系統,集中控制整個爐前4套自動加泥機、4套自動換釬機、4套擺動流嘴切換裝置。同時,對于一號、四號高爐爐前自動設備布置實施,進行可行性研究,做好整體規劃。并在三高爐使用的基礎上,繼續改進完善,推廣到其他高爐。