七月的鋼城驕陽似火,勞動競賽熱潮涌動。上半年,軋鋼廠全力貫徹公司“提質增效、追趕超越”勞動競賽精神,通過對照自身最好水平及行業先進水平,抓關鍵、破難點,不斷創新推進生產管理水平及指標升級,各項生產經營成績均創歷史最好水平,成功實現時間、目標任務“雙過半”。半年來,軋鋼廠如何創新經營,經歷過哪些變革提升,突破過哪些壁壘,這一切,一個“敢”字足以詮釋。
敢于“請進來,走出去”,以對標驅動管理提升。上半年以來,該廠積極從建立對標管理體系網絡入手,外部對標行業先進,內部找差距,并引導各級管理人員、員工丈量自我,規范行為,對照標桿找不足,實現各項經營管理水平的全面提升。半年來,結合生產中存在的問題,該廠多次安排生產、設備、成本等專業口人員赴萍鄉安源、安徽貴航、山西立恒、建邦等行業領軍企業進行考察交流,并針對生產工藝、指標管理、成本管控、設備改造等方面進行對標找差,先后吸收消化了Φ12五切料型控制、非定尺收集改造、定尺擋板改造、高線張力調整、人員定崗優化等,形成樹標-對標-爭標的閉環管理機制,推進各項流程管理不斷優化。同時,內部積極開展金牌工段長評選、負偏差攻關、無廢攻關、換規格攻關等,并按照標桿的規定動作,嚴格對標考核及激勵制度,營造人人趕標桿的火熱局面,在對標中不斷實現追趕超越。
在引標的同時,分廠不斷創建合作共贏機制,先后吸引了西寧特鋼、山西建邦、山西高義、漢鋼等行業同行到軋鋼廠進行參觀交流,棒材冷床壓尾撥尾程序、多線切分工藝等得到了對標單位的高度評價。
敢于直面問題,判斷問題,向瓶頸問題亮劍。上半年,該廠不斷加快破解發展瓶頸的步伐,形成推動生產經營的強大動力。針對設備誤機率偏高,設備管理工作被動的局面,建立和發揮設備管理的長效機制,對重復性設備問題做到“零容忍、硬手腕”。上半年多次針對設備系統天車維護、高線收集區故障率高等存在的問題進行匯總、深刻剖析,列出整改方案、進度和計劃并進行集中整治,先后完成了高線芯棒、PF線改造、棒材定尺擋板改造等多項瓶頸項目整改。同時重視設備基礎管理工作,將設備維護與定檢定修相結合,分階段、分急緩,定措施集中解決問題。經過多項整改措施的落地生根,上半年軋鋼四線設備誤機率較去年同期下降40%以上,為生產系統的穩定做好了前提保障。
同時,上半年該廠還持續優化生產組織管理,對中廢降低、熱裝提升、切分軋制負偏差優化等長期制約生產問題進行了集中攻關,均取得明顯效果。以棒三中廢控制為例,中廢率較去年3.5‰降至目前的1.5‰,提升成材率指標0.2%以上。
敢于跳出常規,打破慣性思維,向創新要效益。在Φ20規格三切分日產成功邁入5000噸行業陣營,嘗到了工藝進步“甜頭”后,該廠再次把目光盯在小規格五切分工藝開發項目上。在攻關過程中,工藝技術人員先后通過對標學習及查閱資料,制定了適合自身實際的工藝技術開發方案,并結合軋制參數進行認真分析和總結,確保了Φ12五切分軋制技術一次試軋成功,經過半年10余次生產的過程改進及工藝探索,截止目前Φ12規格五切分工藝共生產21.7萬噸鋼材,平均日產3686噸,最高日產突破4000噸,后期計劃推廣至Φ14規格開發應用。
長期以來,高線過鋼張力調整一直遵循以速度為主導,料型為輔的調整思路,在具體實踐過程中存在難度大,調整效果不理想的瓶頸。為此,該廠參考立恒同行經驗后,通過多次調研及論證,大膽摒棄前期速度主導的調整思路,從料型控制入手,建立了下線粗軋無孔型軋制、中軋14架料型變更,精軋高速區“雙逆向調整”等貫穿于全線的料型調整及控制舉措,并鼓勵調整工解放思想,學習并接受先進調整理念,敢向虎山行,為高線調整升級開辟空間。新調整思路試行以來,不但在線調整頻次大幅降低,提升了軋制節奏,同時由于孔型適配性提高,導衛等備件使用壽命大大提升,精軋導衛使用周期由原來3小時直接提升到6小時以上。
打贏了“雙過半”攻堅戰,只是撕開了創新發展的一個入口。下半年,如何在保障公司坯料轉化的前提下,持續實現經濟指標提升,促進產品結構多元化、精品化轉型,軋鋼廠任重道遠。