去年11月,鄂鋼煉鋼廠綜合工序能耗為-17.36kgce/t,連續4個月實現負能煉鋼,標志著該指標進入全國同類型企業先進水平。
“噸鋼綜合能耗降至零公斤標煤以下”,是煉鋼廠重點攻關項目之一。為實現這一顛覆性指標,該廠堅持強化管理與技術改造“兩手抓”,深入挖潛增效。成立以廠領導任組長的攻關組,將能耗指標細化到車間和班組,明確責任人,出臺激勵約束機制,全面調動職工降耗積極性。定期召開能源管理專題會,對能耗完成情況總結、分析,嚴格按照爐機匹配的列車時刻表組織生產,量化鋼包周轉個數,合理控制鋼包烘烤時間。科學組織調度,縮短鋼水壓站時間,降低精煉升溫電量消耗,加大對能源介質檢查力度,杜絕跑冒滴漏。
開展技術改造,力促節能降耗。優化轉爐風量,老區停開一臺除塵器,新區二次脫硫實行變頻調速,根據脫硫狀態控制風量,每天降電耗10000kWh,合并部分空氣及氮氣進廠總管,避免計量誤差。定期開展管道排污,確保煤氣回收設備正常運行,保證煤氣回收質量。去年11月份與年初相比,新、老區煤氣回收量大幅提高,噸鋼綜合能耗成本降低40元,創最好水平。