3月份,河鋼邯鋼公司三煉鋼廠持續聚焦“市場”和“產品”兩大主題,嚴格按照公司降鐵耗要求,不斷創新工作思路,主動開展降鐵耗攻關。3月份,該廠噸鋼鐵耗為799公斤,創歷史最好水平,為公司高效穩定生產,實現綜合效益最大化創造了條件。
建立完善降鐵耗管理制度,明確獎懲目標。該廠充分調動鋼筋壓塊、螺紋鋼切頭等各類廢鋼資源,結合不同廢鋼的特點,分別在進鐵線、轉爐、烘烤站、精煉爐等環節明確加入廢鋼的種類和加入方式,并結合轉爐終點溫度、進精煉溫度和生產節奏等不同客觀條件,明確各種廢鋼的加入配比。同時,根據各環節加入廢鋼的實際情況和加入量,建立獎勵考核機制,調動職工開展降鐵耗攻關的積極性。
持續優化廢鋼加入操作,實現高效穩定生產。該廠優化鐵罐加鋼筋壓塊操作,充分利用鐵水罐對廢鋼進行預熱,在鐵水罐翻凈鐵后,利用抓鋼機在空罐內加入鋼筋壓塊。優化轉爐操作,以有效利用煉鋼熱量為突破口開展攻關,優化轉爐提溫劑加入方式,改開吹加入造渣料為開吹優先加入提溫劑,1——2分鐘后加入造渣料,提高提溫劑熱效率。
該廠將輕燒白云石改為鎂質調渣護爐劑,減少熱量損失。合理搭配廢鋼資源,鐵塊、破碎料、外進廢鋼的數量配比,提高煉鋼工作氧壓力和轉爐底吹強度,控制好煉鋼過程溫度,避免鋼水溫度低造成動力學條件變差影響生產。利用轉爐終點富裕熱量,出鋼時向鋼包中加入廢鋼通過鋼流沖擊、鋼包底吹攪拌使其快速熔化增加鋼水量。
該廠通過優化精煉操作,根據進站鋼水的溫度、成分和煉鋼節奏等條件,明確廢鋼加入量,確定合理熱補償時間,并優化造渣工藝快速成渣。在增加鋼水量的同時,完成了對鋼水的精煉任務,為下道工序提供優質的鋼水。