近日,寧鋼煉鋼廠2號連鑄機順利完成雙流同時調寬作業。這是寧鋼應用連鑄結晶器在線熱調寬技術以來,首次成功完成單機座雙流同時調寬,標志著寧鋼在該技術領域已全面走向成熟,并具備產業化生產能力。
連鑄結晶器在線熱調寬技術,主要是通過不斷變更連鑄坯寬度,在生產過程中始終保持運作狀態,從而達到連續生產多個寬度規格鑄坯的目的。該工藝與停機調整鑄坯規格的傳統工藝相比,不僅降低了停機和生產準備時間,大大提高了生產效率,而且有效減少了鑄坯切頭、切尾及連鑄中間包、“三大件”等耗損,提升了企業承接“多規格,小訂單”品種鋼合同接單能力。
早在2015年初,寧鋼就開始專注于研究連鑄結晶器在線調寬技術。項目攻關小組積極優化控制模型,完善工藝參數,多次進行“冷試”試驗,于2017年6月6日順利完成了在線熱調寬技術的實體運用。但若要將該技術投入生產線實現量產,當時還不具備雙流調寬功能。2018年以來,寧鋼煉鋼廠充分借鑒3流熱調寬的技術經驗,積極組織工藝、設備骨干對4流的結晶器在線調寬系統進行改造。經過半年多的努力,先后完成了設備改造、離線冷調試、技術參數設定,直至具備上線熱試條件。
9月5日上午10時,雙流調寬澆鑄試驗正式開始。在煉鋼廠2號連鑄機主控人員的控制下,鑄坯斷面由1600毫米緩緩調整至1550毫米,一塊鑄坯上逐漸呈現出兩個寬度。 此次熱試耗時5分鐘,整個過程調寬電機電流穩定,錐度變化平緩,結晶器銅板軟夾緊力度適中。經檢驗,各項指標完全達到預期目標,本次試驗圓滿完成。
本次雙流調寬工藝的成功應用,使寧鋼成為完全掌握連鑄結晶器在線熱調寬技術的鋼廠,為今后高效生產、拓展產品規格、降本增效等創造了有利條件。