方大特鋼通過精細化管理、立足崗位深挖內潛,開展熱電汽輪發電量攻關,挖掘降本增效點,每年可提高發電量約800余萬KWh,為公司創效約140余萬元。
該公司1號、2號、3號汽輪風機及2號汽輪發電機凝汽器膠球清洗裝置因使用年久,使得汽輪機凝汽器真空值均長期低于標準值。隨著氣溫不斷升高、高爐送風壓力和風量的增加,及發電機超負荷運行,汽輪機真空不斷下降,單位送風或者發電汽耗隨著增加。汽輪機真空太低在夏季有剩余煤氣也無法進入汽輪機多發電,造成能源浪費。
為了解決這一難題,該公司組織專業技術人員開展技術攻關,通過提高汽輪機真空降低綜合能耗。尋找有利時機解開膠球泵出口法蘭,清除大量堵塞在管道中的膠球;重新調整3臺汽輪風機膠球清洗裝置的翻板機構,用直徑18mm和22mm軟球清洗冷凝管中的軟垢,每周清洗一次;定期反清洗二次濾網、管道過濾器、無閥過濾器和超聲波冷卻器,提高冷卻效果;在凝汽器真空低時增開一臺泵沖洗2-3小時,每2天一次。由于環保原因,只有利用245燒結機檢修的機會,停余熱發電機,用高壓水槍沖洗冷凝管內的泥垢,清理Y型過濾器的雜物,修復、優化、調整超聲波清洗裝置,真空從73KPa提高到85KPa。
通過此項攻關,每年可提高發電量約800萬KWh,為公司創造效益140余萬元。并且,汽輪機真空提高后,有利于改善汽輪機排氣壓力、排氣溫度、瓦溫和振動等運行參數,減少維修、延長機組壽命。(方大特鋼 張群李小興)