近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠職工不斷深挖內(nèi)潛,化繁為簡,釋放降本大招,提升了降本成效。
高線作業(yè)區(qū)6cs平托裝置是提升鏈與提升后輥道的關(guān)鍵點,原先鋼坯通過提升鏈運輸至上滑槽,再通過平托裝置進入上升、平移、下降三道工序,將鋼坯放置在提升輥道上。這種平托裝置在使用過程中,受振動、溫度等因素影響,會造成熱檢線位偏移,托抓不動作,鋼坯長時間停留在托抓上,提升鏈提鋼節(jié)奏遲緩等現(xiàn)象,進而損壞設(shè)備,影響軋線出鋼效率。
技術(shù)人員通過多次實踐、總結(jié)經(jīng)驗,決定對提升機構(gòu)實施改造。簡化工藝流程,取消平托繁瑣裝置,并將提升鏈上滑槽弧度由原來的75℃降至45℃,增加輥子長度,較之前延長15cm,鋼坯由提升鏈上滑槽直接翻轉(zhuǎn)到輥道上,明顯增加了緩沖作用。為了減小輥子承載力,把提升后輥子數(shù)量由原來的10個輥道增加至14個,增大接觸面受力面積,減小鋼坯入輥壓力從而起到防護作用。改造后,提鋼工序簡單,避免了托鋼缺陷,生產(chǎn)效率明顯提高,大大降低了設(shè)備維修費用及人員操作難度,年可創(chuàng)效12.8萬余元。