近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠聚焦“提煤降焦”工作,運(yùn)用“強(qiáng)化源頭+細(xì)化過程”舉措,促使鐵前系統(tǒng)原煤質(zhì)量和過程管控得到進(jìn)一步提升,順利實(shí)現(xiàn)“提煤降焦”既定目標(biāo)。
煤粉質(zhì)量的高低直接影響煤粉在高爐內(nèi)的循環(huán)置換時間和利用率。該單位針對原煤中常含有煤矸石、焦油渣、瀝青等雜質(zhì)和其它與煤粉質(zhì)量提升相沖突的實(shí)際問題,一方面多次與物料監(jiān)管部門溝通,加強(qiáng)抽查頻次;一方面建立內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,每天對不同煤種分批次進(jìn)行可磨性實(shí)驗(yàn),合理調(diào)整除鐵器數(shù)量,強(qiáng)化對原煤源頭的進(jìn)一步管控,確保磨煤機(jī)在安全順行基礎(chǔ)上,研磨出的煤粉負(fù)200目粒度比例占比在80%以上,為高爐穩(wěn)定順行提供有力保障。
針對過程控制,該單位一是從原煤配煤到煤粉噴吹的整個過程逐一入手,細(xì)化完善各過程管控跟蹤機(jī)制;二是不斷加快噴吹系統(tǒng)自動化裝置改造進(jìn)展速度,確保進(jìn)一步滿足高爐對噴吹煤粉均勻性、穩(wěn)定性和精確性要求。同時結(jié)合無煙煤、煙煤、高揮發(fā)煙煤等實(shí)際采購情況,由專業(yè)技術(shù)人員填寫配煤指令單,各操作人員嚴(yán)格按照指令單科學(xué)配煤,并及時向高爐反饋煤比變化,確保高爐操作第一時間做出有效調(diào)整。
據(jù)悉,通過以上舉措,該單位高爐燃料比順利下降。其中,焦比較2018年平均水平降低4.2%,煤比提升5.0%,為企業(yè)節(jié)資降本1000萬元以上。