去年4月份,第一軋鋼廠新建削皮機投入使用。投產(chǎn)以來,其配套排屑機經(jīng)常出現(xiàn)故障,導(dǎo)致削皮機無法正常作業(yè),嚴(yán)重影響加工效率。據(jù)統(tǒng)計,因排屑問題每月造成削皮機停機的時間達到了1000分鐘。經(jīng)過仔細觀察和研究,故障原因有兩方面,一是削皮機生產(chǎn)任務(wù)飽滿,每月產(chǎn)生廢屑300余袋,排屑機處于高頻作業(yè)狀態(tài)。二是排屑機本身存在設(shè)計缺陷,作業(yè)坡度太大,提升過程中鐵屑容易散落下來卡住排屑窗口,使機械負載增加,造成鏈子、鏈板及各部位軸承損壞。另外,原排屑機滑軌采用空心方鋼,因強度低受力后極易變形,修理時需要全部拆解,使維修時間延長。
為保證設(shè)備運行質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,第一軋鋼廠今年向排屑機生產(chǎn)難題宣戰(zhàn)。他們決定對排屑機進行改造,并派人到削皮機生產(chǎn)廠家學(xué)習(xí)經(jīng)驗。為了滿足生產(chǎn)需求,排屑機結(jié)構(gòu)必須進行大調(diào)整,改造難度不亞于制作一臺新的排屑機。在沒有制作經(jīng)驗,以及沒有現(xiàn)成材料和備件的困難面前,設(shè)備條線員工沒有退縮,集思廣益繪制圖紙,反復(fù)論證修改,力爭將所有影響運行的問題在設(shè)計環(huán)節(jié)都回避掉。期間,分廠給予大力支持,積極想辦法準(zhǔn)備設(shè)備改造所需的備件與材料。經(jīng)過近一個月的緊張施工,2018年10月23日,排屑機改造工作順利完成,經(jīng)改造,其作業(yè)坡度從60°降低到20°,排屑窗口面積加大了30%,滑軌空心方鋼改為實心圓棒。經(jīng)過幾個月的試運行,自制排屑機運行穩(wěn)定,完全能夠滿足生產(chǎn)要求,今年1、2月份未出現(xiàn)故障。