經過4個月的運行,撫順特鋼第一軋鋼廠為削皮機自制的排屑機完全能夠滿足生產要求,由排屑問題引發的削皮機故障基本得到了杜絕。今年1、2月份,排屑機故障降至零,設備運行穩定性提高,備品備件消耗下降。
去年4月份,第一軋鋼廠新建削皮機投入使用。投產以來,其配套排屑機經常出現故障,導致削皮機無法正常作業,嚴重影響加工效率。據統計,因排屑問題每月造成削皮機停機的時間達到了1000分鐘。經過仔細觀察和研究,故障原因有兩方面,一是削皮機生產任務飽滿,每月產生廢屑300余袋,排屑機處于高頻作業狀態。二是排屑機本身存在設計缺陷,作業坡度太大,提升過程中鐵屑容易散落下來卡住排屑窗口,使機械負載增加,造成鏈子、鏈板及各部位軸承損壞。另外,原排屑機滑軌采用空心方鋼,因強度低受力后極易變形,修理時需要全部拆解,使維修時間延長。
為保證設備運行質量,提高生產效率,第一軋鋼廠今年向排屑機生產難題宣戰。他們決定對排屑機進行改造,并派人到削皮機生產廠家學習經驗。為了滿足生產需求,排屑機結構必須進行大調整,改造難度不亞于制作一臺新的排屑機。在沒有制作經驗,以及沒有現成材料和備件的困難面前,設備條線員工沒有退縮,集思廣益繪制圖紙,反復論證修改,力爭將所有影響運行的問題在設計環節都回避掉。期間,分廠給予大力支持,積極想辦法準備設備改造所需的備件與材料。經過近一個月的緊張施工,2018年10月23日,排屑機改造工作順利完成,經改造,其作業坡度從60°降低到20°,排屑窗口面積加大了30%,滑軌空心方鋼改為實心圓棒。經過幾個月的試運行,自制排屑機運行穩定,完全能夠滿足生產要求,今年1、2月份未出現故障。