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首鋼股份智新電磁公司降切損攻關(guān)見實(shí)效

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-04-15  來源:我的鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):565
 
核心提示:首鋼股份智新電磁公司(原股份公司硅鋼事業(yè)部)認(rèn)真落實(shí)兩級公司兩會(huì)要求,以經(jīng)濟(jì)效益為核心,以成材率提升為目標(biāo),持續(xù)對標(biāo)先進(jìn)
 首鋼股份智新電磁公司(原股份公司硅鋼事業(yè)部)認(rèn)真落實(shí)兩級公司“兩會(huì)”要求,以經(jīng)濟(jì)效益為核心,以成材率提升為目標(biāo),持續(xù)對標(biāo)先進(jìn)企業(yè),眼睛向內(nèi),深入挖潛,在各產(chǎn)線機(jī)組開展降切損攻關(guān),取得顯著經(jīng)濟(jì)效益。

精細(xì)苛求

少切1毫米降本數(shù)十萬

精整作為硅鋼生產(chǎn)的最后一道工序,主要是將前工序下線大卷按照客戶的訂單需求進(jìn)行分卷、裁邊及包裝。切邊量作為影響精整工序成材率最重要的一個(gè)因素,如果單邊少切1毫米,每月可減少切損約25噸。精整切邊剪剪切精度高,對原料尺寸要求也高,少切1毫米極易造成跑邊現(xiàn)象,影響生產(chǎn)效率。為盡快啃下這塊硬骨頭,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)分批次、分鋼種進(jìn)行試驗(yàn),分析后發(fā)現(xiàn),問題主要集中在開卷穿帶時(shí)帶頭部分切下的廢邊容易在切邊處竄邊。切邊剪對中及剪切精度均達(dá)到1毫米,對試驗(yàn)要求極為苛刻。經(jīng)過多次試驗(yàn)摸索,通過程序優(yōu)化、設(shè)備改造等手段,跑邊率顯著降低,最終實(shí)現(xiàn)了少切1毫米后切邊剪的穩(wěn)定運(yùn)行。單邊切邊量減少1毫米,每月可減少切損約25噸,每年可創(chuàng)效40多萬元。

挑戰(zhàn)極致

實(shí)現(xiàn)極低切損目標(biāo)

連退機(jī)組產(chǎn)品性能檢驗(yàn)需要從每卷帶鋼上剪切3塊帶鋼樣品。攻關(guān)團(tuán)隊(duì)開展了焊縫樣代替檢驗(yàn)頭樣的攻關(guān)。團(tuán)隊(duì)對6個(gè)鋼種進(jìn)行連續(xù)4個(gè)月的跟蹤檢測,通過分析比對每卷鋼焊縫樣與頭樣的磁性能數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),焊縫樣完全可以替代頭樣,由此鋼卷取樣數(shù)量由原來的3塊降為2塊,每卷可減少切損0.9米。經(jīng)過多次反復(fù)論證與沙盤推演,最終通過新增檢測裝置、優(yōu)化速度模型的方法,成功實(shí)現(xiàn)了焊縫的精準(zhǔn)定位。同時(shí),完善設(shè)備自動(dòng)程序,優(yōu)化樣品切割點(diǎn)位,實(shí)現(xiàn)了帶尾樣和焊縫廢料的合并,焊縫廢料完全滿足樣品檢測要求。團(tuán)隊(duì)成功突破了極低切損的“最后一公里”,以焊縫廢料作為檢測樣品,取消頭尾檢測取樣項(xiàng)目。據(jù)測算,此舉可使帶鋼成材率提高0.04%,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益88萬元。

工序聯(lián)動(dòng)

多措并舉顯成效

?;嵯礄C(jī)組,是無取向中高牌號及取向硅鋼熱軋?jiān)线M(jìn)入冷軋工序的第一道機(jī)組,帶鋼切損占比較高。為降低常化酸洗機(jī)組帶鋼切損,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)對核心作業(yè)流程進(jìn)行梳理,針對頭尾切損,在仔細(xì)調(diào)研崗位操作流程、確認(rèn)安全可靠后,更改外圈貼標(biāo)簽方式為內(nèi)圈貼標(biāo)簽,每卷鋼減少切損約1米,可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益9.2萬元/年。結(jié)合前后工序工藝特點(diǎn),綜合考慮酸軋機(jī)組及?;嵯礄C(jī)組頭尾切除長度要求,發(fā)現(xiàn)用常化后焊縫區(qū)域代替酸軋帶頭部分切損,可降低切損0.5米,實(shí)現(xiàn)降本9.4萬元/年。結(jié)合二十輥及準(zhǔn)備機(jī)組工藝特點(diǎn),經(jīng)過多次跟蹤分析,通過提高焊縫定位精度的方法,取消常化酸洗機(jī)組切頭尾操作,改由準(zhǔn)備機(jī)組切除,每卷降低切損0.3米,可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益27.6萬元/年。

積少成多

0.1米產(chǎn)生大效益

三作業(yè)區(qū)拉伸平整機(jī)組作為取向硅鋼生產(chǎn)的最后一道熱處理工序,原材料成本較高。降低切損、提高產(chǎn)線成材率是實(shí)現(xiàn)原材料降本的重要舉措。拉伸平整機(jī)組下線卷取樣檢驗(yàn)結(jié)果直接決定取向硅鋼牌號定級,檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)到9項(xiàng)之多,出口檢驗(yàn)樣板的質(zhì)量決定了最終檢驗(yàn)結(jié)果。為降低拉伸平整機(jī)組帶鋼切損,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)細(xì)致統(tǒng)計(jì)下線卷檢驗(yàn)樣板切損數(shù)據(jù),對比分析檢驗(yàn)項(xiàng)目樣板實(shí)際用量,并持續(xù)跟蹤下線卷樣板質(zhì)量,在確保不影響檢驗(yàn)過程及檢驗(yàn)結(jié)果的前提下,將拉伸平整機(jī)組出口檢驗(yàn)樣板統(tǒng)一縮短0.1米,每年可累計(jì)減少1800多米切損,實(shí)現(xiàn)增效約3.6萬元。

 
 
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