5%、10%、15%……從試驗期間的低配比摸索,到穩定生產期間的高比例配加,酒鋼宏興股份公司選燒廠、煉鐵廠密切協作,將自產酸性球團高比例應用于高爐生產,實現穩定順行、降本增效,成為國內少數幾家使用高比例自產酸性球團的企業。
與高堿度燒結礦相比,酸性球團具有品位高、粒度小等特點。煉鐵廠將“60%高堿度燒結礦+40%酸性球團礦”的搭配,作為高爐穩定生產的最佳入爐料結構。面對周邊原料品位較低、品種繁雜,多次造成高爐指標波動,嚴重影響鐵水生產及成本控制的“窘境”,選燒廠和煉鐵廠從大局出發”,針對球體料采購成本較高且存在缺口的問題,決定大力改造舊設備自產酸性球團,為降低煉鐵成本努力。
由于7號高爐優化改造,選燒廠3號燒結機產能富余,具備生產酸性球團的能力,可滿足煉鐵廠6座高爐10%—15%的配比。為釋放燒結機產能,選燒廠進行酸性球團質量、水平衡、硫平衡等相關測算,并結合新型布料器的設計特點和功能要求,摸索調整布料器的角度、嵌入深度和料層高度,對3號燒結機設備進行了改造,完成了新型布料器改進、后反射板調整、6號造球盤恢復安裝、燃料破碎系統安裝調試、臺車欄板調整等設備改造項目,具備了酸性球團、高堿度燒結礦、除塵灰處理生產流程的自由轉換條件,提高了臺時產量、降低了選燒生產成本。
“經過檢測后,自產酸性球團第一時間送到了煉鐵廠。”煉鐵廠副廠長李健說,并不是把自產酸性球團直接加入高爐就行了,為用好酸性球團,煉鐵廠通過嚴格倉位管理、優化篩網及篩牙,保持適宜的入爐原燃料質量;結合各高爐生產現狀、爐料成分特點及冶金性能,不斷完善造渣制度、送風制度及裝料制度,確保入爐原燃料結構科學合理。
今年年初,燒結自產酸性球團代替外購周邊高價球團礦成功入爐,不僅保證了爐料的酸堿平衡,還減少了物料頻繁變化對高爐穩定冶煉的影響,降低了生鐵成本,成為企業降本增效的利器。