本鋼板材煉鐵廠胸懷本鋼集團(tuán)發(fā)展大局,在確保高爐穩(wěn)定順行的前提下,采取一系列有效措施,圍繞降低結(jié)算焦比、燃料比等主要能耗指標(biāo)做足“功課”。2月份,結(jié)算焦比實(shí)現(xiàn)386公斤/噸,比去年同期降低29公斤/噸;燃料比522公斤/噸,比去年同期降低22公斤/噸,創(chuàng)歷史最好水平。
據(jù)測算,高爐煉鐵占鋼鐵能源消耗的60%以上,結(jié)算焦比、燃料比直接影響煉鐵工序成本。為此,本鋼集團(tuán)大力降低結(jié)算焦比、燃料比,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗的良好局面。針對結(jié)算焦比、燃料比占煉鐵工序成本高的實(shí)際,本鋼集團(tuán)始終都在探索低耗煉鐵之路。作為鋼鐵主業(yè)排頭兵的板材煉鐵廠,在理念明、措施準(zhǔn)、工作實(shí)等方面做了大量細(xì)致的工作。
理念明,為低耗煉鐵夯實(shí)基礎(chǔ)。該廠通過“走出去”,認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)其他兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);通過“請進(jìn)來”,在專家指導(dǎo)下,不斷摸索實(shí)踐大高爐生產(chǎn)規(guī)律,最終逐漸總結(jié)出“拓寬礦石平臺、均勻中間環(huán)帶、減少中心焦量、提高煤氣利用”的統(tǒng)一操作路線。形成理論成果后,該廠要求各高爐車間統(tǒng)一理念、統(tǒng)一操作、統(tǒng)一行動,確保高爐長期穩(wěn)定順行。目前,各高爐車間已從過去單純追求高產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶猱a(chǎn)能、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。該廠通過明確的理念指導(dǎo)實(shí)際工作,為低耗煉鐵夯實(shí)基礎(chǔ)。
措施準(zhǔn),為低耗煉鐵提供保障。該廠從強(qiáng)化高爐操作入手,制訂了嚴(yán)格的操作標(biāo)準(zhǔn),杜絕隨意性操作,確保爐況穩(wěn)定順行,為降低燃料比提供制度保障。同時,各高爐車間從裝料制度入手,增加礦石批重,增加焦炭負(fù)荷,逐步減少中心焦量。通過這些舉措,提高煤氣利用率。各燒結(jié)及供輔車間全力配合,減少設(shè)備“小耽誤”,促進(jìn)結(jié)算焦比、燃料比等主要能耗指標(biāo)有效降低。此外,該廠科學(xué)制訂高爐檢修停開爐方案,在最短時間內(nèi)把礦批加到正常水平,做到爐況恢復(fù)一次成功。如今年2月份,五號、七號高爐在定修后,各項(xiàng)指標(biāo)迅速恢復(fù)正常,為降低結(jié)算焦比、燃料比提供設(shè)備保障。
工作實(shí),為低耗煉鐵創(chuàng)造條件。板材煉鐵人常說一句話,“煉鐵不抓料,等于瞎胡鬧”。基于此,該廠從源頭嚴(yán)把原燃料質(zhì)量關(guān),為低耗煉鐵鋪平道路。如對汽車、火車運(yùn)入的物料,要求負(fù)責(zé)原燃料驗(yàn)收的車間,驗(yàn)收賬記錄清楚,對賬及時,并加強(qiáng)檢查頻次,確保收料準(zhǔn)確。同時,該廠在原燃料扣水分方面,改變以往按焦炭平均水分扣量,而是根據(jù)干熄率、皮帶秤分時計(jì)量等數(shù)據(jù),分段計(jì)算各焦?fàn)t水熄焦水分量,以減少焦炭水分損失。燒結(jié)低品位回收混合料改變以往部分品種扣水,而是按照混勻料水分,全部扣水。此外,該廠加強(qiáng)各高爐結(jié)算焦比、燃料比考核。利用高爐檢修時間,分別對4座高爐中間斗秤進(jìn)行校定,每天對照中間斗、稱量罐數(shù)據(jù)的差異,切實(shí)保證入爐焦炭量的真實(shí)、準(zhǔn)確,為做好降低結(jié)算焦比、燃料比工作創(chuàng)造有利條件。