為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鋼廠積極對(duì)標(biāo)周邊先進(jìn)鋼鐵企業(yè),通過(guò)工藝優(yōu)化、過(guò)程跟蹤、持續(xù)試驗(yàn),在出鋼過(guò)程利用鋼水富余熱量配加定量高錳塊鐵,有效利用鋼水富余熱及高錳塊鐵錳元素,降低合金成本及鋼鐵料消耗。
鋼鐵料消耗和合金消耗成本占鋼坯生產(chǎn)成本的90%以上。為了降低鋼鐵料消耗和合金成本,該單位先后在新老區(qū)鋼包、廢鋼斗實(shí)施配加高錳塊鐵的措施,在轉(zhuǎn)爐爐后制作高錳塊鐵配加溜槽,提前將袋裝高錳塊鐵放置在溜槽里,在每爐出鋼前期一次全部加入;優(yōu)化吹氬時(shí)間,較原吹氬時(shí)間延長(zhǎng)2分鐘,確保生鐵熔化充分;定期在連鑄取低倍樣,跟蹤鋼坯質(zhì)量,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝。
據(jù)悉,通過(guò)落實(shí)有效措施,煉鋼廠九月份高錳塊鐵配加量完成3217噸,降低鋼鐵料消耗0.4kg/t。高錳塊鐵配加后可起到脫氧增錳的作用,提高合金元素吸收率,月可降低生產(chǎn)成本約300萬(wàn)元。