近期,萍安鋼鐵湘東煉鋼廠對(duì)鋼水接受跨鋼包烘烤進(jìn)行了富氧烘烤改造,取得了不錯(cuò)的效果。
湘東煉鋼廠鋼包烘烤器一直采用傳統(tǒng)煤氣直接燃燒進(jìn)行加熱,由于煤氣壓力受到約束,直接煤氣燃燒加熱,因?yàn)槊簹獗戎乇瓤諝廨p且空氣中含有78%的氮?dú)猓姑簹馊紵裏崃坎荒苤边_(dá)鋼包底部。大量火焰和熱量通過鋼包烘烤蓋板與鋼包口之間的間隙外排,造成大量能源浪費(fèi),鋼包烘烤升溫慢,且易造成鋼包上部和底部溫差偏大,將直接影響出鋼的質(zhì)量和包襯的使用壽命。
鋼包系統(tǒng)溫度攻關(guān),一直是湘東煉鋼廠降本增效工作重點(diǎn)之一。據(jù)專業(yè)人員測(cè)算,出鋼鋼包溫度每提升1℃,可降成本約0.5元/噸。對(duì)此,就如何提升出鋼鋼包溫度,湘東煉鋼廠各級(jí)管理人員集思廣益,決定利用氧氣助燃的原理,對(duì)鋼水接受跨鋼包烘烤進(jìn)行富氧烘烤改造。
采用在烘烤鋼包中接入氧氣,使煤氣富氧燃燒,由于鋼包中氮?dú)鉁p少,降低了熱損失,富氧燃燒對(duì)鋼包內(nèi)襯的傳熱加快,快速提升鋼包烘烤溫度,使鋼包溫度滿足出鋼鋼包溫度要求,從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
自從鋼包烘烤富氧改造以來,出鋼鋼包溫度合格率從50%左右提升至70%以上,為系統(tǒng)溫降攻關(guān)提供有力支撐。