近日,河北鋼鐵集團邯鋼焦化廠備煤車間針對配煤系統(tǒng)圓盤給料機出現(xiàn)的圓盤卡死故障,制定嚴控卸車環(huán)節(jié)等3項措施,降低了圓盤給料機故障率,保證了配煤系統(tǒng)穩(wěn)定性。
近期,該車間筒倉配煤系統(tǒng)的圓盤給料機驅(qū)動電機控制電路出現(xiàn)頻繁跳閘情況,繼而導(dǎo)致圓盤不轉(zhuǎn)。這一方面會造成電機燒毀事故頻發(fā),另一方面會影響筒倉配煤準(zhǔn)確性,造成配煤質(zhì)量波動。
此類問題引起該車間高度重視,他們多次組織技術(shù)人員現(xiàn)場分析、處理。在處理故障過程中,他們發(fā)現(xiàn)引起此類問題的原因很具有普遍性,均是由于圓盤設(shè)備周圍積煤或雜物未及時清理造成圓盤卡死。但清理起來困難較大,一是由于圓盤離地面約3米,日常清理只能依靠下料口一側(cè)的捅料平臺處理積煤和雜物,下料口的另一側(cè)很難清理到;二是由于圓盤給料機是全封閉式設(shè)計,處理起來極為不便,往往無從下手。
該車間針對這種問題,集思廣益,結(jié)合配煤系統(tǒng)圓盤給料機數(shù)量多的特點,將預(yù)防放在首位,并制定了3項措施。第一,他們通過嚴控卸車環(huán)節(jié),將撿出的木棍、草墊子等大的雜物與卸車費用掛鉤,以增強卸車人員責(zé)任心和質(zhì)量意識。第二,加強配煤崗位人員日常巡檢管理,嚴格落實圓盤給料機包保制度,要求各班組徹底清理所承包的圓盤,避免圓盤因積煤過多卡死,造成電機負荷增加。第三,組織維修人員制作了4架小型梯子,在出現(xiàn)故障的圓盤給料機外殼上開設(shè)長300毫米、寬150毫米的清理口,并加裝了防護小門。這樣,一方面可以便于職工清理下料口另一側(cè)的積煤和雜物,另一方面還可避免開車時空氣炮動作將煤料打出。
通過采取以上措施,該車間圓盤給料機此類故障發(fā)生率明顯降低,避免了電機燒毀事故,為穩(wěn)定配合煤質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。