加快生產節奏,實現高效生產。該廠由技術專家牽頭,對全線進行寫實跟蹤,精確到秒,不斷優化生產組織、設備、工藝等方面瓶頸環節。為降低裝出鋼斷面差提高出鋼效率,制定了《裝鋼斷面作業通知單》,明確了寬窄斷面裝鋼規則,避免由于寬度跳躍造成的節奏損失。根據鋼種性能,實施高表面酸洗備料與普通冷軋備料聯合編排,延長軋制計劃單元,日換輥次數由9次壓縮到8次以內。改進設備工藝,加熱爐步進周期由原來的60秒縮短到50秒,單塊節奏可提升21秒,解決了加熱爐瓶頸。自主開發了生產節奏自動控制模塊,實現自動出鋼功能,保持高效節奏。根據加熱爐到軋線區域的距離優化跟蹤模型,實現了兩座加熱爐同時出鋼的節奏。提升輥道速度,優化連鎖條件,軋線整體運行效率提高5%以上。
穩定高端產品質量,滿足客戶需求,提升市場占有率。該廠從客戶意見中查找自身差距、明確提升目標。通過對重點高端客戶根據走訪,及時將客戶對產品的特殊需求轉化為關鍵工藝控制點,對不適應生產情況的技術規程、操作規程、作業指導書、控制計劃等規程和制度進行持續修改完善和梳理。該廠改變側導板控制策略,軋制速度和對中策略,以及調整凸度比,控制機架竄輥量,避免產生壓痕,解決了薄規格產品甩尾問題。攻關優化改進精軋機機架間冷卻水、終軋卷取溫度、層流冷速和上下水比、庫內緩冷、微中浪控制等,減少薄規格產品軋破等問題,有效提升了薄規格產品質量穩定性。
減壓生產余材,提高產品質量。針對下道工序反饋的冷軋備料問題,該廠全面優化改進加熱、精粗軋操作、設備精度、層流冷卻水、卷取工藝等環節技術工藝。通過對軋機剛度進行評價,找出了對板形影響最大的機架,更換了階梯板,并測量間隙。同時,優化了電氣控制程序,調整了活套控制、張力設定和PCFC設定等,并根據精軋各機架間帶鋼的實際凸度,適當增加了手動干預,提高穿帶板形,縮短浪形帶鋼的長度。針對高強鋼產品板形及鐮刀彎控制困難,容易在卷取發生跑偏堆鋼的情況,通過控制層冷水溫、調整水量、控制速度等手段,減少用水量,避免冷卻過程中出現質量問題。