今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠鋼渣車間通過為回收設(shè)備消缺、優(yōu)化鋼渣配吃工藝、強化標準化作業(yè)等舉措,優(yōu)化含鐵物料回收流程,實現(xiàn)了含鐵物料零外排目標,為該廠鋼鐵料消耗指標保持在1060公斤以下創(chuàng)造了條件。
該車間組織技術(shù)人員評估分析原有回收設(shè)備及篩選后鋼渣,發(fā)現(xiàn)部分篩選后鋼渣中仍含有鐵成分。為封堵漏洞,杜絕流失,該車間立即改造當(dāng)前回收設(shè)備,在原有的一道永磁除鐵器和一道永磁滾筒基礎(chǔ)上,增加一道永磁除鐵器,并更換了永磁滾筒,鋼渣粉回收量由原來的每天不足300噸增至400噸左右,月可降低成本300萬元。
該車間還積極優(yōu)化鋼渣配吃工藝。將潮濕鋼渣粉送至三料場篩分,把篩上物運回本廠直接回吃、剩余粉料送煉鐵部燒結(jié)配吃;積極優(yōu)化轉(zhuǎn)爐配吃大塊鋼渣工藝,在減少鋼鐵料消耗同時,理順了該廠二次渣場物流流程。針對含鋼高的大塊渣鋼,該車間采取運至偏跨,實施落錘破碎和切割的方法;采取將純鐵料送至廢鋼間、小塊含鐵渣鋼送至3號爐下直接配吃等方式,努力提高鋼渣配吃量。
同時,該車間還積極推進標準化作業(yè),操作人員嚴格按照各項規(guī)程作業(yè),杜絕因人為原因造成的含鐵物料流失。