10月份以來,集團邯鋼邯寶煉鋼廠狠抓節電節能攻關,積極優化設備運行方式,有效降低了電耗。截至22日,該廠日耗電量全部完成公司下達的78.4萬度指標。
為順利推進節電攻關,邯寶煉鋼廠積極組織設備、工藝技術人員,對除塵等高能耗設備運行方式進行了改造。該廠積極與國內同類型煉鋼廠開展技術交流,對比其他鋼鐵企業除塵設備運行數據,并結合該廠生產實際,在不影響除塵效果的前提下,重新確定了除塵設備運行方式和控制參數,有效降低了電耗。通過將轉爐一次除塵風機低速參數由30%調整為25%,綜合節電效率提高了13.5%;優化轉爐二次除塵風機速度調節方式,使其實現“兌鐵、出鋼”時高速、“吹煉”時中速、其它時間低速的運行狀態,此舉不僅有效提高了廠房整體除塵效果,而且大大降低了電能消耗。
不斷完善轉爐“三吹二”生產組織模式和“避峰就谷”生產組織模式。該廠規定,在電價峰值時間段內必須保證一座轉爐處于停爐狀態,并將與其配套的全部設備停機或保持低能耗狀態。如需開爐,各種配套設備開啟準備時間不得超過半小時。該廠還堅決按照高耗電品種鋼在電價谷段時間內組織生產,努力完成公司下達的峰谷用電差指標。針對LF精煉爐用電量占總用電量近50%的實際,該廠從鋼水溫度入手,通過減少低溫進站、提高升溫速度、減少高溫出站等措施,有效壓縮了LF電極通電時間。同時,該廠還重新優化了生產工藝路線,除有特殊要求的品種鋼外,普通鋼種盡量走簡易線或RH精煉爐,從而大大減少了精煉生產電耗。
與此同時,該廠還從點滴節電做起,不斷強化節電管理。該廠制定下發了《邯寶煉鋼廠關于日常節電工作的管理規定》,詳細制定了辦公室、會議室、廠房照明時間。另外,該廠還組織設備管理室每周不定期檢查各科室、車間節電工作,若發現違規用電現象,及時糾正并嚴格考核,進一步提高了全廠職工的節電意識,促進了節電降耗工作的深入開展