近期,方大九鋼軋鋼廠優(yōu)特鋼線優(yōu)化23臺冷床輸出輥道電機控制方式,節(jié)能效果明顯,每月可節(jié)約電耗19430kW/H。
節(jié)能降耗是降本增效的有效途徑。該廠優(yōu)特鋼線作為一條高速棒材生產(chǎn)線,具有設(shè)備運轉(zhuǎn)快、小功率電氣設(shè)備多的特點。在軋制72米倍尺規(guī)格的棒材時,該車間設(shè)備人員發(fā)現(xiàn)了一個“秘密”,即冷床輸出輥道電機輸出的動力明顯過量。如果能將輸出輥道過量動能減下來,那就能明顯降低電耗。該車間在電機上打起了“降本增效”主意,組織專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過調(diào)研、測算,在軋制72米倍尺規(guī)格的棒材時,冷床輥道電機可以在原有82臺的基礎(chǔ)上,關(guān)閉其中23臺完全可以滿足該品種棒材的輸送。該車間選取其中23臺輥道電機,將其控制按鈕設(shè)置在CS3操作面板上,可根據(jù)軋制品規(guī)的不同隨時切換停啟。據(jù)測算,冷床輥道電機每臺功率2.2kW,可節(jié)電50.6kW/H;每月按軋制72米倍尺棒材總量時間計算,可節(jié)電19000kW/H左右。同時,降低了23臺電機備件損耗量,減低了更換頻次,延長了使用周期,該冷床電機輥道控制改造達到了預期效果。