突破瓶頸增產量
“孫炬,這套備用氣刀生產薄規格60克鋅層計劃,2號線速度提高到每分鐘140米,并且穩定運行了一個班,這下再也不擔心生產薄規格60克鋅層的鋼板提不了速,影響產量了!”4月12日白班交班后,邯寶冷軋廠鍍鋅車間乙班作業長鐘強掩飾不住內心喜悅的心情,在交接班室激動地向車間技術員孫矩說道。
今年以來,邯寶冷軋廠深入貫徹落實公司決策部署,緊扣公司“1138”工作思路,牢固樹立“簡單、務實、創效”的工作理念,加快技術創新,提升管理水平,優化運行模式,不斷梳理影響產線提速的因素,及時制訂改進措施,提速增產效果顯著。
氣刀是鍍鋅線的重要設備,也是制約生產線速度的重要因素之一。一季度,薄規格鍍鋅板表面60克鋅層厚度的合同量較去年增加36%。鍍鋅2號線生產該合同時,氣刀出風量達到上限值,產線速度只能達到每分鐘100米,而生產同規格其他鋅層的鋼板時產線速度可達到每分鐘140米。兩者相比,如果鋅層厚度是60克,每分鐘就要少生產40米。
4月初,該廠組織技術人員對標學習行業先進的薄規格60克鋅層生產理念,對鍍鋅2號線備用氣刀唇縫間距進行了優化,由原來的1.3毫米降低至1.0毫米,有效降低氣刀出風量,解決了薄規格60克鋅層高速生產時,氣刀出風量達到設備能力上限無法穩定控制鋅層重量的問題。
通過這次攻關,鍍鋅2號線生產薄規格60克鋅層的鋼板可以穩定控制到每分鐘140米的生產速度,月產量同比提升40%,噸鋼成本降低43元。
精心操作提效率
4月16日16時30分,邯寶煉鋼廠轉爐車間正在生產電工鋼。
“今天咱們一共冶煉8爐電工鋼,入爐廢鋼和鐵水信息每一爐都要提前確認,本爐鐵水錳在0.45%以上,注意對石灰用量進行調整,一倒溫度要控制在1600℃,碳含量要控制在0.2%——0.3%,減少錳高對脫硫的影響,保證轉爐吹煉效果達到最好。”在仔細看過鐵水成分信息以后,轉爐車間技術員張彥龍便來到3號轉爐進行技術指導。
冶煉開始后,張彥龍仔細觀察爐口火焰并立即做出判斷,指導3號爐操槍工王純樂對氧槍的流量、槍位和加料時間等操作做出優化調整:“電工鋼對于鋼水純凈度要求比較高,要求成品硫含量在0.006%以下,咱們一定要緊盯節奏,在提升效率的同時更要把活兒干細了,與下道工序及時溝通,為他們提供最好的鋼水。”隨后,他又來到轉爐平臺指導搖爐工代曉華進行倒渣、出鋼等操作,耐心地向他講解轉爐冶煉保證措施和具體作業要領。經過張彥龍的精心指導和職工們的細心操作,本爐鋼的冶煉順利完成。
與此同時,在連鑄平臺上,連鑄甲班作業長王麒麟也非常謹慎,他不停穿梭于兩個結晶器之間,反復檢查澆鋼工是否嚴格按照操作規程進行生產準備工作。當聽到澆鋼工魏茂陽匯報生產準備已就緒時,他立即俯下身子,趴在結晶器上方,用強光手電逐個細節進行檢查,確保每項操作都達到了生產標準,并安排主控人員繼續進行澆鋼生產。
當天,趁著澆鋼間隙,王麒麟還不忘為現場職工講解操作要點:“連鑄生產準備一定要做實做細,只要開好頭,就已經成功了一半。連鑄工序增氮控制需要注意三點,一是注意吹氬系統無泄漏,二是大包到中間包保護澆注要做好,三是中間包到結晶器保護澆注要做好。一定要注意生產過程中的關鍵控制點,把控好細節,咱們才能生產出好鋼坯……”王麒麟的思路非常清晰,要想保障生產高效穩定順行,澆鋼過程中的標準化操作很關鍵。
正是清晰地把握住了發力的關鍵,才使得王麒麟所負責的工作成效格外顯著。4月份以來,他帶領班組職工將連鑄機對生產的影響降到了最低,連鑄機作業率由92%提升到96.05%,單爐成坯量由266噸提升至270.3噸。