改造導衛(wèi)出口,減少“彎頭”數(shù)量。今年初,第一軋鋼廠對影響鋼材成材率指標的工序進行了排查,發(fā)現(xiàn)有部分成品鋼材存在端部彎曲的問題,這部分“彎頭”的鋼材無法矯直,只能切除處理,既導致成材率指標下降,又影響到精整效率。針對這一生產(chǎn)難題,該廠組織技術(shù)人員、生產(chǎn)骨干成立了攻關(guān)小組,在每一個軋制步驟查找“彎頭”產(chǎn)生的原因。經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)收集和理論分析,他們發(fā)現(xiàn)鋼材的“彎頭”常出現(xiàn)在750軋機的四架或六架,軋制過程中不能實現(xiàn)微張力軋制,且因?qū)l(wèi)開口較寬,不能有效起到矯正作用,導致鋼材出現(xiàn)“彎頭”。為此,攻關(guān)團隊開動腦筋,對四架和六架軋機導衛(wèi)出口進行重新設計和改造,以限制鋼材頭部產(chǎn)生彎曲。經(jīng)改造,鋼材“彎頭”數(shù)量明顯減少,此舉預計每年可減少切頭損失約110萬元,改進后的導衛(wèi)將陸續(xù)在750軋機的其它架次及其他加工單位進行推廣應用。
擴大“大錠型”使用量,降低能源消耗。以往,初軋條線主要以使用3噸錠型為主。這種規(guī)格鋼錠的優(yōu)點是加熱時間較短、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)速度快;缺點是冶煉單位一爐能產(chǎn)出18支鋼錠,這些鋼錠需要分裝在兩個均熱爐,其中一爐最多裝12支,剩余的6支需要等待下一爐紅送到達后,才能入爐升溫。紅送鋼錠在等待期間溫度下降,甚至變成冷錠,致使加熱成本增加。為破解這個難題,該廠集思廣益,提出了擴大“大錠型”使用量降低能源消耗的建議。經(jīng)過充分論證和生產(chǎn)實踐,他們最終選定使用4.68噸和5.2噸大錠型替代原來使用的3噸鋼錠。這兩種規(guī)格的鋼錠可實現(xiàn)整號裝爐,且經(jīng)過現(xiàn)場標定,其軋制成品的表面質(zhì)量與3噸鋼錠一樣。據(jù)估算,錠型調(diào)整后每爐可減少待溫時間約30分鐘,每月可降成本15萬元。