隨著本鋼集團發展非鋼產業和“1+5”板塊經營戰略的實施推進,機械制造公司將“調整結構,苦練內功,提高效率;狠抓質量,保證工期,搞好服務”作為企業發展目標,從經營理念、經營措施上把內外部市場擺在同等重要的位置,在確保本鋼集團內部生產的基礎上,擴大承攬,強化銷售,努力拓展企業生存發展空間。此次承攬退火爐對流板制作是該公司挺進新市場的絕佳時機。
罩式退火爐對流板具有在退火過程中火焰暢通均勻、退火處理效果好的作用。自3月中旬接到上海寶信公司的訂單后,第一機修廠深知,確保此次生產的成功,將對提升企業市場競爭力、增強創效能力帶來深遠影響。因此,負責生產的構件車間和一加工車間高度重視,緊急召開動員會,調動職工的積極性。在機械制造公司的支持下,他們迅速組織精干隊伍,克服制作過程中結構件薄、焊接量大、易變形、精度要求嚴格等技術難點,全力以赴投入生產。
對流板每組由40塊鋼板雙面對接焊成,外形似圓形鋸齒,需雙面加工,斷續切削,且需里外加工梢面。由于退火爐對流板是由鋼板焊接成型,雖然進行了熱處理消除應力,但仍然有較大的變形。為確保完成任務,構件車間和一加工車間專門成立了技術攻關小組,在工藝、檢查部門的指導幫助下,確立了劃線、卡壓、平面及梢面尺寸加工、鉗工處理、過程檢查等工序流程,構件車間為此還專門制作了胎具。各車間全部由黨員和班長任機臺一把手,實行大班制晝夜生產。夜間則實行班長負責、白班領導跟機臺跟蹤生產進度的生產流程。與此同時,車間開展的崗位明星競賽等激勵機制也將這場攻堅戰推向高潮。
4月3日,4個罩式退火爐對流板全部加工完畢,用20天的有限工期,順利完成了生產任務。經上海寶信公司質量監制人員的評定和第一機修廠檢查科的檢查,產品全部達到A檢標準。