進(jìn)入6月份,該廠夾雜物合格率較5月份有明顯下滑趨勢(shì),質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,刻不容緩。對(duì)此,鳳寶特鋼技術(shù)中心及煉鋼廠立即組織各車間相關(guān)工序人員召開(kāi)夾雜物合格率下滑專題分析會(huì),并制訂相關(guān)改進(jìn)措施。專題分析會(huì)上,相關(guān)人員對(duì)1月~5月份夾雜物指標(biāo)情況分品種、分鋼種進(jìn)行了對(duì)比,對(duì)6月份夾雜物不合格爐次進(jìn)行逐爐次按照類別、形成原因和工藝異常分類占比分析,并對(duì)6月份重點(diǎn)原輔材料使用和工藝過(guò)程控制異常情況進(jìn)行分析。
針對(duì)影響夾雜物合格率存在的問(wèn)題,會(huì)上對(duì)相關(guān)工序提出了具體改進(jìn)措施及下一步工作要求:一是強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)周期控制,保證周期足夠,滿足精煉工藝要求。二是重點(diǎn)關(guān)注煉鋼原輔材料,保證原輔材料質(zhì)量,保證造渣效果。三是確保鋼包底吹系統(tǒng)正常,以及轉(zhuǎn)爐出鋼溫度能夠滿足工藝要求,確保到站鋼包透氣性。四是控制轉(zhuǎn)爐出鋼碳含量,以及做好爐后沉淀脫氧工作,提高到站Al合格率,為精煉去除夾雜物創(chuàng)造良好條件。五是確保精煉白渣操作工藝,及時(shí)添加脫氧劑,并保持好精煉渣的流動(dòng)性。六是嚴(yán)格執(zhí)行精煉喂絲軟吹操作工藝,包括硅鈣線喂入角度、喂入位置和喂入速度符合要求及軟吹、底吹流量控制。七是控制好鋼水的二次氧化,穩(wěn)定操作,發(fā)現(xiàn)水口不正常時(shí)要及時(shí)更換,避免鋼水二次氧化。
針對(duì)專題分析會(huì)工作要求,該廠各車間相關(guān)工序嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議工作要求,經(jīng)過(guò)努力,6月份圓滿完成了公司質(zhì)量目標(biāo)。