近日,安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司帶鋼作業區通過不斷地跟蹤、探索和工藝改進,粗軋R1、R2輥通鋼量由原來的2.4萬噸提高到6萬噸,提高了2.5倍,在降低軋棍消耗的同時,提高了帶鋼生產效率,為該公司搶抓帶鋼市場良好機遇、提升創效能力奠定了堅實的基礎。
軋輥是軋鋼生產過程主要耗材之一,受帶鋼軋制斷面及品種計劃等因素影響,粗軋軋輥面耐磨性差,通鋼量平均保持在2.4萬噸左右,導致換輥較為頻繁,影響了帶鋼生產效率,軋輥消耗難以下降。為了更好地提高粗軋輥通鋼量、降低軋輥消耗、提高生產效率、節約生產成本,該公司帶鋼作業區決心對粗軋R1、R2、R3機架軋輥過鋼量進行攻關。他們組織生產骨干、技術人員進行現場研究、分析并收集相關信息,利用報廢輥進行外委堆焊試驗,和廠家一起對不同材質下堆焊工藝和熱處理進行優化。通過不斷地摸索和試軋,粗軋R1、R2通鋼量穩步提高,目前通鋼量平均可達到6萬噸。該改造在降低人員勞動強度的同時,使得軋機作業率有了穩步的提高。
該公司帶鋼粗軋輥通鋼量的再創新高,為下一步其他道次軋輥技術攻關提供了良好的經驗積累。同時,該公司也對下一步通過技改攻關進一步提高生產效率增強了信心。