今年以來,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠生產準備作業區緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”主題,對影響生產的設備、工藝進行技術攻關,為生產順行提供有力支撐,提質增效顯著。
支撐塊改造降成本
棒一機加在加工φ8、φ10輥環過程中發現飛刀刀桿晃動大,且飛刀刀桿容易斷裂產生廢槽。經技術人員研究發現,銑床支撐塊與飛刀刀桿旋轉部位接觸面增大,導致飛刀刀桿得不到有效支撐。為解決這一難題,技術人員反復測量,最終確定支撐塊與飛刀刀桿旋轉部位合理距離,并對銑床支撐塊進行改造。改造后,φ8、φ10輥環銑削運行效果良好,不僅提高了輥環加工效率,減少廢槽數量,而且月節約成本1.5萬元。
程序優化提效率
數控機床在加工K4孔型時,一個槽加工完,需要重新啟動程序才能開始下一個軋槽加工,影響軋輥加工效率,無形中增加了人員勞動強度。為解決這一問題,經技術人員研究討論,決定對K4程序進行優化,使其連續執行。改造后,數控機床加工K4孔型時,可從頭到尾連續加工,軋輥加工效率較原來提高30%,大大降低了員工勞動強度。
變廢為寶增效益
生產準備作業區有30臺機床,每4個月需要更換齒輪箱潤滑油,每次更換可回收8桶46#抗磨液壓油。為合理利用這些回收的廢油,該作業區提出,將回收的廢油用于軋機維修、導衛梁維護的潤滑以及數控銑床軋槽冷卻清洗使用。此舉,不僅提高了油品利用率,降低了油品消耗指標,而且年可創效1.6萬余元。