8月份,天鐵公司熱軋廠以提產為中心,積極實施提產降本增效新舉措,取得較好效果。其中,1750mm軋線冶煉周期為32.39分鐘、1750mm軋線成材率為98.17%、噸鋼焦爐煤氣消耗為6.97立方米,創最新紀錄。
該廠主要采取以下措施:
抓重點。該廠始終將提產量作為重中之重,舉全廠之力,全力釋放各工序最大潛能,制訂切實可行的提產量措施,在全廠范圍內執行“班前班后會分析”制度,從源頭抓起,分析當班生產過程中遇到的問題、需要解決的內容、可提升的項目,加強各工序之間的銜接和溝通,明確每個人身上的責任和指標,形成“人人抓生產、人人為生產、人人保生產”的新格局。得益于干部職工的干事熱情和嚴格的管理制度,冶煉周期縮短至32.39分鐘,為全月高產奠定了堅實基礎,達到了提產量目的。
創亮點。焦爐煤氣消耗一直是該廠的弱項,而8月份卻能在眾多指標中突出重圍,創出亮點,還在于該廠所采取的“壓實管理和責任”措施。一方面,該廠生產輔助車間領導加強管理,每個管理者身上都有責任和指標,技術人員更是借助“當前生產節奏加快”這一優勢,想辦法降低鋼包周轉數量,由原來的11個降低到如今的9個,同時減少備用包數量,降低烘烤時對焦爐煤氣的消耗。另一方面,該廠積極強化基層職工責任心,通過獎金分配、勞動競賽等方式,加快熱修職工處理鋼包的速度,最大程度降低焦爐煤氣消耗指標,節約成本,增加效益。
求實效。1750mm軋線成材率與生產效益緊密相連。該廠軋鋼車間將這項指標作為重點攻關項目,技術人員在車間內部實施“分規格優化調整加熱”制度,嚴格控制爐內氧化氣氛,降低氧化燒損;車間嚴抓設備點檢、潤滑、冷卻、使用周期等基礎工作,提高設備穩定性,降低設備故障率;班組當班過程中持續調整飛剪切頭切尾長度,嚴格落實粗軋板形調整規定,降低切損率;崗位精心操作,落實制度化、標準化作業規范,減少軋制事故。該廠多管齊下,有效提高了1750mm軋線成材率。