今年以來,由于出口市場受疫情影響而縮減,以及原材料成本的大幅上漲,馬鋼交材盈利空間持續受到擠壓,生產經營壓力也越來越大。下半年,馬鋼交材奮勇爭先提效率,夯實基礎管理,強化精益運行,堅持技術引領,積極克服不利的市場形勢,不斷取得生產突破。“我們堅持對標找差,針對自身不足制定提升對策,通過協調優化組產、為不飽和產線設定班產量要求等一系列舉措,推動精益運行水平和生產效率提上來,成本降下去。”該公司制造部部長張磊如是說。
在技術攻關方面,馬鋼交材長期的堅持和努力也迎來回報。輪對產品的噴漆一直是馬鋼交材的棘手難題,客戶指定的進口油漆工藝要求高,容易受空氣濕度、工件表面潔凈度等諸多因素影響,導致局部附著力不足。“輪對噴漆厚度要求較為嚴格,有時客戶還會要求輪對內外噴不同的油漆,這讓我們的噴漆一次合格率一直波動較大。”張磊介紹,“8月份開始,我們對這一難題發起攻堅。”該公司成立攻關組駐扎現場,由設備部門重新設計安裝清洗設備,對即將噴漆的輪對進行清洗,確保表面潔凈度;技術部門同步優化工藝,對車輪車軸分別噴漆之后再進行壓裝。多重舉措下,輪對噴漆合格率有了大幅度提升,避免了產品在“瓶頸”工序上的積壓,生產交貨變得更加順暢。輪對月度噴漆數量的大幅提升,也為馬鋼交材完成年度任務提供了強有力的支撐。
在馬鋼奮勇爭先氛圍的影響激勵下,馬鋼交材各工序、各崗位之間紛紛“比學趕幫超”。車軸的精加工精度要求很高,配合尺寸多、表面粗糙度要求嚴,有些復雜形狀的特殊要求,在加工線上不能完全滿足。該公司相關工序職工便積極采用離線設備或手工進行打磨,并主動加班加點,確保任務按時完成。“精加工二區今年以來表現非常優異,持續保持加工類廢品為零的紀錄。在高產的同時,一檢返工率也遠低于年度目標,這是非常難得的。”馬鋼交材車輪車軸廠副廠長王志剛表示,“大家生產熱情高漲,始終保持設備高效運轉。特別是RQQ生產線做到了交班不停機,程序優化更是按秒計算,真正做到了分秒必爭。”
人人助力、個個爭先,促進馬鋼交材基礎管理扎實提升,各項舉措落地落實。以9月份獲得馬鋼“奮勇爭先獎”為新起點,該公司上下正以持續奮進的姿態,向奪取全年各項目標奮力沖刺。