今年以來,冷軋廠以“強化管理提升,助力企業(yè)創(chuàng)效”專項行動為契機,不斷加強標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,充分釋放產(chǎn)線效能,酸軋線平均機時產(chǎn)量同比提升35%,最高運行速度提升32%。然而,在產(chǎn)量提升的同時對生產(chǎn)設(shè)備也是嚴(yán)峻的考驗,比如振動隨著生產(chǎn)速度的增長而增大,尤其是F4軋機主電機運行當(dāng)中振動大,軸承油發(fā)黑頻繁,是酸軋線穩(wěn)定生產(chǎn)的重大隱患。但是,如果更換軸承則需要停機3天,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,造成生產(chǎn)損失。
為查清設(shè)備問題原因,防止因設(shè)備不必要維護(hù)造成的時間浪費,該廠設(shè)備管理科與設(shè)備運行保障公司技術(shù)科聯(lián)系,借助振動檢測設(shè)備,檢查主電機軸承的運行狀態(tài)。根據(jù)振動測量要求,測量時需要軋機高速穩(wěn)定運行1分鐘。為此,設(shè)備管理科與生產(chǎn)技術(shù)科溝通后決定,在振動測量時計劃安排薄規(guī)格生產(chǎn),延長軋機高速運行時間。主操作工合理控制穩(wěn)定速度,為測量創(chuàng)造條件。電氣人員在控制室,關(guān)注電機參數(shù)屏幕,并報出穩(wěn)定轉(zhuǎn)速。同時,現(xiàn)場機旁人員指揮操作工和電氣人員配合測量,各單位人員盡職守則,密切配合,克服現(xiàn)場噪音大、油多等不利因素,準(zhǔn)確測量電機的動態(tài)運行振動數(shù)據(jù),為電機設(shè)備維護(hù)提供科學(xué)依據(jù),保證生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運行。