軋鋼事業(yè)部棒材生產(chǎn)線PLC系統(tǒng)經(jīng)過20年的運(yùn)行,整個控制系統(tǒng)進(jìn)入老齡化階段,自動化故障頻次逐年增加,而電氣控制系統(tǒng)一旦發(fā)生故障,棒材線將面臨長時間停產(chǎn)局面。
為保證棒材生產(chǎn)線電氣控制系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,2021年10月份,軋鋼事業(yè)部設(shè)備管理師苑錳牽頭成立了由主控工、電工、軋鋼技術(shù)員為主的電氣升級改造攻堅團(tuán)隊,拉開了棒材生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)升級改造的序幕。
該團(tuán)隊將現(xiàn)有的CPU及遠(yuǎn)程站系統(tǒng)全部更新為西門子S7-400/300系列,淘汰了昆騰系列的MODBUS+網(wǎng)絡(luò),采用西門子工業(yè)專用的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),整個系統(tǒng)全部采用西門子產(chǎn)品,為后續(xù)設(shè)備穩(wěn)定升級創(chuàng)造條件。苑錳組織技改人員回收原帶鋼線、一煉鋼線、老高線舊PLC模塊44個,型鋼線回收PLC控制柜5個,繼電器65個、開關(guān)120個,加班加點對舊備件進(jìn)行測試。
加強(qiáng)工藝信息溝通,優(yōu)化操作系統(tǒng)。苑錳團(tuán)隊重新編寫了PLC程序,通過增加活套控制、飛剪控制、單架調(diào)整控制、過鋼畫面監(jiān)控等多項措施,保證3號臺界面的可控性。當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)故障時,只需點擊畫面,就能立即找到故障點,從根本上解決工藝故障帶來的長時間誤機(jī)停產(chǎn)的問題,既保障了生產(chǎn)順行,又有效降低了職工勞動強(qiáng)度。
本次設(shè)計與控制程序改造均由苑錳電氣升級攻堅團(tuán)隊自主研發(fā),柜體配線安裝、現(xiàn)場安裝調(diào)試均由團(tuán)隊成員獨立完成,不僅節(jié)省了外委費(fèi)用,而且盤活了廢舊資產(chǎn),為全面提升棒材線PLC控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供了保障。